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Hy d r a u l i c s P n e u ma t i c s S e a l s / No . 1 1 . 2 0 1 3 核电厂高压安注气动阀阀座密封性能研究 张春东 . 励行根 S t u d y o n Th e S e a l Pe r f o r ma nc e o f The Ai r Ac t ua t o r Va l ve S e a t s f o r Hi g h P r e s s u r e S a f e t y I n j e c t i o n S y s t e m i n Nu c l e a r P o we r P l a n t ZHANG Chu n -do n g a , LI Xi n g- g en 1 . 中核 核 电运行 管 理有 限公 司 , 浙 江 海 盐3 1 4 3 0 0 ; 2 . 浙江省宁波天生密封件有限公司, 浙江 慈溪3 1 5 3 0 0 摘要 高压安注气动球阀的开启时间不 满足规定 的安全 响应 时间限值要求 。 故障源于预防性维修中更换 了新的阀座密封 。本文通过 试验手段对新 旧阀座密封进行材料对 比性能检测 , 并通 过有 限元方法模拟计算 与分析 阀座密封失效机理 , 为彻底解决此类故障找到 了 有效 的方法 。 ’ 关键词 气动球阀 ; 阀座密封 ; 试 验 ; 性能 ; 研究 中图分 类号 T H1 3 8 ; T B 4 2 文献标识 码 B 文章 编号 1 0 0 8 0 8 1 3 2 0 1 3 1 1 - 0 0 3 3 0 5 0 引言 某核电厂高压安注系统气体注射用气动球阀按照 技术规格书设计要求 . 在接收到触发信号后 1 0 s内必须 强制开启 。 以实现系统 的安全功能 。这项功能的有效性 在核电厂正常运行期间都是通过定期试验来验证的 一 旦强制开启时间超过 1 0 s . 就必须要在限定 的时间内完 成维修并恢复正常功能 . 否则核电厂必须要在规定的时 间内停堆检修以确保纵深核安全 在一次停堆大修期间 该核 电厂按照预防性维修大纲的要求对高压安注系统 的气动球阀进行解体检修 . 更换 了球 阀阀座密封 . 当天 的维修后试验是成功的 但在 1 个月后做定期试验时发 现开启时间超时 , 经在线调整法兰力矩与间隙 、 再次更 换新阀座密封等方式都未能解决阀门开启超时故障. 最 后通过重新使用换下来的旧阀座密封 。试验全部成功 。 在原 因查找过程 中排除了维修程序 、 人 因失误、 气动执 行机构功能等其他因素 . 最终确定是使用了最新采购的 一 批阀座密封问题从而导致故障的发生 本文的内容是 在对新 、 旧两批阀座进行试验 的基础上 . 分析研究高压 安注气动球阀阀座密封的性能 .揭示故障失效机理 . 从 而为最终解决问题提供理论依据 1 阀座密封 的性能检测试验 1 . 1 气动球 阀的结构 图 1 与 工况 介绍 该 阀为 8 ” c l a s s 6 0 0级 的核 3级不锈钢对接焊气 动 收稿 日期 2 0 1 3 0 8 0 6 作者简 介 张春东 1 9 7 4 - , 男 , 安徽庐江人, 高级工程师, 硕士 , 主要研究方 向为核 电厂机械设备管理 。 球 阀, 整体结构如图所示 。 上部是气动执行机构, 中间通 过轭架与阀体相连 . 气缸杆与阀杆通过四方插 口连接传 递驱动力矩 。球阀的结构为三段式 。 两边 由螺栓紧固在 法兰上 , 通过 0形圈密封 ; 中间是阀体 。 内部有 3 1 6不 锈钢球体 . 与球体紧密配合的是两个对称的聚甲醛阀座 密封 , 阀座密封的外圆安装定位环 . 轴 向与法兰口接触。 该球阀上游是储气箱 . 内部有 4 . 2 MP a的压缩空气。 球阀 的密封原理就是单侧压力作用在球体上 . 通过球体挤压 导致聚甲醛的阀座密封局部变形形成密封 当阀门接到 触发信号时打开的过程中. 需要克服单侧压力形成的摩 擦力 图 1 高 压 安 注 气 动球 阀结 构 示 意 图 1 . 2新 旧阀座 的材料 性能 检测 与尺 寸测量 新 旧阀座密封材料均为聚甲醛 . 但聚甲醛材料有多 种牌号 . 牌号不同则其内部组织结构和材料性能会有很 大区别 , 需要进一步检测 。与密封相关 的材料性能参数 主要是材料成份、 压缩性能和摩擦性能。 1 材料的成份检i 贝 0 试验 3 3 液 压 气 动 与 密 封 / 2 0 1 3年 第 l l期 1 红外线检测 对新 旧阀座密封分别进行材料的 红外线检测 . 根据 F T I R图谱 的形状发现新 旧阀座密封 的图谱形状全是吻合 的,可 以判 断成份都是聚甲醛材 料 P O M 。 2 灰分检测 聚 甲醛 是高分子材料 , 在高温下要 进行分解 .如果 内部含有其他杂质能够从灰分中可 以 看 出来 因此在新旧阀座密封上分别取等重量 的样品. 放 到高温马弗炉中 . 在 4 0 0 C 的环境下经过 3个小时的 高温处理 。 再检验残余组 , 结果如表 l所示 . 从检验结 果来看 . 新 旧阀座密封都没有夹杂其他成份。 表 1 阀座 密封材料的灰分 3 D S C分析测试 ①旧阀座密封的熔融起始温度 和最大吸热温度分别为 1 6 0 . 3 和 1 6 7 . 3 ℃. 而新阀座密 封分别为 1 6 0 . 0 ℃和 1 6 6 . 6 ℃. 极细微差别。②旧阀座密 封的熔融热为 1 4 2 . 8 J / g , 新 阀座密封为 1 2 5 . 2 J / g , 比对完 全结晶的 P O M 的热焓约为 3 2 5 J / g .折算出旧阀座密封 的结晶度约为 4 4 %. 新阀座的结晶度约为 3 9 %。 存在较 小 的差 别 4 硬 度测 量 取 相 同规 格 的 3份 样 品 , 进 行 单 点 洛氏硬度测量 . 结果如表 2 . 可以看 出新I F t 阀座密封存 在 约 3 %的差 别 . 旧 阀座 密封 稍硬 一点 。 表 2 阀座 密 封 表 面硬 度 测 试 数据 2 压缩性能试验 1 短时压缩性能试验 根据 G B / T 1 0 4 1 9 2 { 塑料压 缩性 能测 试 方法 对 阀座 密封 进行 破 坏 取样试 验 . 并得 出材 料 的应力 一 应 变 曲线数 据 先进 行 相 同加 载速 率压 缩试验 . 发现相 同加载速率不 同载荷条件下 . 新 旧阀座 密封材料压缩性能变化不大 再进行不同加载速率压 缩试验 .新 旧阀座密封材料弹性模量均随加载速率的 增大而增大 . 变形量随加载速率的增大而减小。短时压 缩性能试验数据对 比如表 3 . 短时压缩应力应变曲线近 似为线弹性应力应变 曲线 .拟合后线弹性应力应变关 系 中 的弹性 模 量 对 比新 旧 阀座 密封 材 料短 时压 缩 力 学 性能曲线如图 2所示 通过短时压缩性能试验可以判 断短时压缩新 旧阀座密封性能相似 .变形情况与试验 3 4 限定载荷大小关系不显著 .而与加载速率关系显著一 些 . 加载速率增大变形量减小、 弹性模量增大。 表 3新 I B 阀座密封加载速率短时压缩试验结果对 比 新阀座密封 I F I 阀座密封 差 别 1 1 8 0 1 2 9 6 8 . 9 % 1 2 5 6 1 3 5 0 6 . 9 % 1 3 3 9 1 4 7 3 9 . 1 % 塞 趟 图 2新旧阀座密封材料不 同加载速率的短时压缩性能 曲线 f 2 长时间压缩性能试验 在常温下利用蠕变试验 机 .在不 同压力条件下对新 旧阀座密封材料进行 了长 时压缩性能试验, 分别选择 3 0 MP a 、 3 5 MP a和 5 8 MP a应 力水平下进行 . 持续时间 1 5 0 h . 各测得新旧阀座密封三 组试验数据如表 4 。 表 4新旧阀座密封长时压缩应变 新阀座密封 旧阀座密封 差值 差别 0 . 0 2 9 5 5 0 . 0 2 8 3 5 0 . 0 01 2 4 . 1 % 0 . 0 3 8 8 2 0 . 0 3 3 2 2 0 . 0 0 5 3 1 4 . 1 % 7 . a % O . 1 6 o5 O . 1 4 g1 0 . 0 1 1 4 7 . 1 % 试验结果 新 旧阀座密封变形与时间相关性特性 相 似 . 变 形量 随 时 间的增 加 而 明显增 大 , 当压缩 时间 达 到 1 7 0 h后 . 材料压缩变形达到稳定状态 ; 在相同载荷 、 相 同受载时间条件下 .新阀座密封的变形量略大于旧 阀座密封 .形变到达稳态时形量差别在 4 % 7 . 6 %之间 见 图 3 一 图 6 。 O 1 8 0 1 6 0 1 4 0 1 2 0 1 0 避 O 0 8 O 0 6 O 0 4 O 0 2 0 0 2 5 5 0 7 5 1 0 0 1 2 5 1 5 01 7 5 2 0 0 时间/ h 图 3新 阀座密封长时 压 缩应 变 曲线 O 2 5 5 O 7 5 1 0 O 1 2 5 1 5 Ol 7 52 0 0 时间/ }l 图 4旧阀座 密封 长 时 压 缩 应 变 曲 线 Hy d r a u l i c s P n e u ma t i c s& S e a l s , NO . 1 1 . 2 01 3 毯 0 5 O 1 O O 1 5 O 2 0 0 时间/ h 图 5新 I E t 阀座 密 封 长 时 压 缩 应 变 曲 线对 比 O 5 O l O O 1 5 O 2 0 0 时间/ h 图6 1 日阀 座 密 封修 正 数 据 与 新 阀 座 密 封 曲 线对 比 3 摩擦性能试验 采用 3 1 6不锈钢试件与 阀座密封材料试 件在摩擦 试验机上对磨 。 结果发现材料摩擦 系数相差很小 . 但发 现转动摩擦系数与受载时间的相关性显著 表面粗糙度 越大 . 转动摩擦系数越 大 . 但是相 同表面质量的新旧阀 座密封试件摩擦性能基本一致 对新阀座密封取两个试 件 。 新一 1表面未进行打磨 . 新一 2和旧阀座密封试件一样 打磨光滑 。 新 1 与新一 2差别见表 5 . 新一 2与旧阀座密封 差别见表 6 . 3个试件转动摩擦系数与时间相关 曲线见 图7 。 表5新一 1与新一 2不同表面粗糙度短 时受载转动摩擦 系数 新阀座一 l 新阀座_ 2 0 . i 1 2 8 0 . 1 1 2 7 0 . 1 0 9 8 0 . 1 1 1 8 1 3 . 7 % 0 . 1 0 2 3 0 . 0 9 8 2 8 0 . 0 9 4 2 7 0 . 0 9 8 2 8 表 6 新一 2 、 旧阀座材料长 时受载转动摩擦系数 摩擦性能试验结果 阀座密封表面粗糙度对材料摩 擦性能影响显著 , 新 旧阀座密封表面质量相 同时 , 短时 摩擦试验测试的转动摩擦系数 差别小于 0 . 2 %. 长时 压缩状态下的转动摩擦系数 P 相差约 0 . 8 %。 转动摩擦 系数值 随受载时间延长而增大 . 达到稳态时摩擦系数稍 有下降且在某一稳定值。 籁 避 璐 时 Ikq / h 图 7转 动摩擦 系数与时间相关 曲线 2 出口侧密封有限元模型分析与计算 2 . 1 分析模 型概 述 阀门初始安装时 , A、 B两侧没有压差时 如 图 8 , 由于 阀门装配预紧力作用球体与两侧 阀座密封接触 . 阀座和阀球承载取决 于安装 过程 中的总体位移和预紧 力 。在运行期间阀门 A、 B两侧存在 4 . 2 MP a的压差 。 球 体继续对出 口侧产生挤压作用 , 有两种情况 一种进 E l 侧 阀座密封与球体分离 .出口侧 阀座密封承担全部密 封功能 . 如 图 9所示 . 另一种是球体受到的作用力没有 能抵 消 进 口侧 阀座 密 封 的变 形作 用 .进 口侧 阀座 密 封 承担密封作用 . 如图 1 0所示 ■ ■ 图 8 初 始 安 装 密 封 作用 图 9出 口侧 图 1 0 进 口侧 密封作用 密封作用 2 . 2 出 口侧 密封模 型分 析 1 基 本尺 寸 与公式 经三维坐标测量新阀座密封几何尺寸分别为 如 图 1 1 外径 O D 2 0 2 . 3 。内径 1 4 8 . 2 m m,厚度 日 2 7 . 0 5 m m. 宽 度 T 2 1 . 5 m m. 内 表 面 曲 面 直 径 B D 2 4 5 m m; 旧阀座密封内表面曲面直径 D 2 5 0 m m。球体 外 半径 R 1 1 9 . 1 7 mm BU 图 1 1 阀座 密 封 外 形 尺 寸 定义阀球受压后传递到阀座的挤压力为等效载荷 . 记为 P e , 阀球转动后产生摩擦力 , 并形成转动摩擦力矩 尬 。满足工况需求时 , 启动扭矩必须满足式 1 条件 , 一 , 日 1 3 他 M m O m 吣∞ 0 0 O O O O O O 0 0 逍 Hv d r a u l i c s P n e u ma t i c s S e a l s / N o . 1 1 . 2 01 3 有限元计算 的启动扭矩均大于试验测试 的启动弯 矩 , 两者 的最大 误差 约 为 7 . 6 %; 鉴 于计 算分 析 模 型与 实 际情况有一定的差别 . 7 . 6 %的计算误差是可以接受的。 表 7模 拟 试 验 与有 限 元所 得 启 动 扭矩 对 比 3 人 口侧密封作用模 型有 限元分 析 本 节 的分 析模 型 的 核心 是 明确 不 同预 紧位 移 条 件 下 , 阀座密封几 何 、 材料关系对 阀门启动扭矩 的影响 。 位移一 预紧力分析有限元模 型如图 1 7 . 根据阀座与法兰 的实际接触关系 .限定阀座底面与法兰接触的实际接 触面位移为 O 左右方向 , 设置阀球向右位移量从 O线 性增加至 1 mm或 1 . 5 m m.计算阀球水平方向受力即为 所求预紧力 实际装配结构为双阀座夹持球体 . 实际预 紧位移量为此模型中阀球位移的约 2倍 计算模型相 当于模拟阀座预紧阶段总体位移 0 ~ 2 ra m 。 计算条件 ① 新 阀座 密封 肋 2 4 5 mm ,材料 参 数 为新 阀座 密 封长 时/ 短时压缩性能参数; ②旧阀座密封 B D 2 5 0 m m , 材 料参数为旧阀座密封长时/ 短时压缩性能参数。 o 图 1 7位 移 一 预 紧 力 关 系 分析 有 限 兀模 型 计算的新 、 旧阀座位移一 预紧力关系数据见表 8 。 对 应 图形 曲线见 图 1 8 根据厂家 给出的 阀座预 紧量 .中间值 为 1 . 6 3 mm 1 . 3 ~ 1 . 9 m m , 根据上述分析判断应属于进 口侧 阀座密 封模型。在该预紧量下 , 新 旧阀座密封的启动力矩相差 大约一倍 旧阀座 1 6 1 2 NM, 新 阀座 3 1 9 4 NM , 使用新阀 座 时阀门所需启动力矩 已经超 出气动头 的驱 动力矩 , 导致 阀门无法 开 启 4结论 新 旧阀座密封 内表面曲率不同是造成新 、旧阀座 密 封 启 动扭 矩 出现 较 大差 异 的核 心 原 因 . 即新 阀 座 密 表8 位移一 预紧力计算数据对 比 计算预紧力 N 位 移 而 t ,mm 长时压缩 短时压缩 长时压缩 短时压缩 R 酪 l 一新 阀庸 短时压缩材料参数 2 一新 阀鹿 长时压缩材料参数 3 -- 旧阀座 短 时压缩材料参数 位 移 / mm 图 1 8新 旧阀座密封计算得到的位移一 预 紧力对 比图 封 B D 2 4 5 mm 较 旧阀座 密 封 肋 2 5 0 mm 小 5 mm, 是 造成 阀门在长时间运行后无法开启 的核心因素 .而且 进 口侧密封模式是主导模式。 后经与国外厂家交涉核实新一批 阀座密封存在质 量问题 . 主要是曲面直径尺寸偏小。因为过程 中制造工 厂变化 了. 质量控制环节出现管理漏洞 , 厂家召回这批 备件并重新提供合格备件 。此外 , 核电厂根据厂家提供 的正确参数 自行制定了验收测量程序 .并研发 出球阀 模拟装置 . 对 阀座密封备件逐一进行扭矩测试 。 合格方 能验收, 此问题得到了彻底解决。 参考 文献 『 1 1 庞绍龙, 林桂芳. 工程 塑料聚 甲醛 的生产及 其应用研 究[ J ] . 化 学工程与装备 , 2 0 1 0 , 3 . 【 2 】 蒋险峰. 聚 甲醛的生产 、 改性和应用[ J ] . 化学 时刊 , 1 9 9 7 , l 1 4 . 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