D08-32型捣固车液压系统工作油温过高原因分析及改造方案的探讨.pdf

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2015 年 10 月 第 43 卷 第 20 期 机床与液压 MACHINE TOOL & HYDRAULICS Oct􀆱 2015 Vol􀆱 43 No􀆱 20 DOI10.3969/ j􀆱 issn􀆱 1001-3881􀆱 2015􀆱 20􀆱 060 收稿日期 2014-08-05 作者简介 岳丽敏 (1980), 女, 硕士, 讲师, 主要从事机电一体化方面的教学及科研工作。 E-mail 270864103@ qq􀆱 com。 D08⁃32 型捣固车液压系统工作油温过高原因分析及改造方案的探讨 岳丽敏, 文晓娟, 索小娟 (郑州铁路职业技术学院机电工程系, 河南郑州 450052) 摘要 D08⁃32 型捣固车捣固作业一段时间后容易出现油温过高问题, 尤其在环境温度较高时问题更为突出, 但在检修 过程中又未发现液压元件损坏。 针对这一问题, 对该型捣固车液压系统进行理论分析, 找出油温过高的原因。 针对产生油 液高温的原因, 提出该液压系统的改造方案, 为捣固车检修及大修提供借鉴。 关键词 捣固车; 液压系统; 油温; 改造 中图分类号 V216􀆱 63+1 文献标志码 B 文章编号 1001-3881 (2015) 20-179-4 D08⁃32 型捣固车对轨道进行起拨道抄平、 石渣 捣固及道床肩部石渣夯实作业, 以增加轨道的稳定 性, 提高道床的密实度, 保证列车安全运行。 我国拥 有该型捣固车 300 多台, 是保有量最多的大型养路 机械。 D08⁃32 捣固车的作业走行、 制动及支撑、 起拨 道、 捣固装置升降及横移、 捣固镐夹持、 夯拍器升降 都由静液压系统来完成, 液压系统工作油温的高低直 接影响到液压系统的性能, 而液压系统的性能会直接 影响到该车的作业精度和作业效率。 在与捣固车维修、 操作工作人员交流中, 普遍反 映在夏天旧的 D08⁃32 型捣固车在工作 1 h 之后, 液 压系统容易出现高温 (80 ℃) 报警。 油温过高会产 生以下故障和不良影响(1) 油温升高, 会使油的 黏度降低, 泄漏增大, 泵的容积效率和整个系统的效 率会明显下降。 由于油的黏度降低, 相对运动部位的 油膜会变薄甚至被切破, 摩擦阻力增大, 磨损加剧, 系统发热, 带来更高的温升;(2) 油温过高, 使各 零件热变形, 膨胀系数不同的运动部件之间的间隙变 小而卡死, 引起动作失灵;(3) 油温过高, 会使橡 胶密封件变形老化, 造成泄漏, 进一步发热产生温 升; (4) 油温过高, 加速油液变质, 析出的沥青物 质堵塞阻尼小孔和缝隙式阀口, 导致压力阀调压失 灵、 流量阀流量不稳定、 方向阀卡死不换向、 金属管 路伸长变弯甚至破裂等故障;(5) 温度过高, 油的 空气分离压降低, 油中溶解的空气逸出, 产生气穴, 致使液压系统工作性能降低。 由以上所述原因, 当捣 固车出现高温报警时, 为了防止液压系统出现损失, 影响系统寿命, 工作人员被迫停车, 以使油温降低后 再工作, 这样降低了工作效率, 更主要的是浪费了宝 贵的天窗时间。 而在检修捣固车时, 未发现其液压系 统存在故障, 针对这一问题, 现对该型捣固车的液压 系统进行理论分析, 以期找出造成油液高温的原因, 并针对问题找出解决方案。 1 液压系统工作油温过高原因分析 表 1 为 D08⁃32 捣固车液压系统基本参数。 图 1 是 D08⁃32 捣固车油泵、 振动油马达回路图, 从该回 路图中可以看出, 该车共有 2 个两联泵、 1 个三联泵 共 7 个叶片泵给系统提供液压油。 在这个系统中, 只 有三联泵中 012 泵出来的油液在油温大于 40 ℃时通 过冷却器进行散热。 表 1 液压系统基本参数 双联泵 三联泵 双联泵 017038012014038038014 最高工作压力/ MPa1515121414154􀆱 5 流量/ (Lmin -1 )10021778326.2326.221783.6 满载功率/ kW2554.2515.6767654.256.27 供给执 行元件 外侧夹 持缸 捣固振 动马达 夯实振 动马达 起拨道、夹钳、捣固装置 升降、横移、支撑液压 缸及作业行走油马达 捣固振 动马达 内侧夹持 缸大腔 由捣固车相关资料得, 捣固车作业过程中, 外侧 夹持缸间歇工作且当泵出口油压达到 15 MPa 时, 泵 017 卸荷、 捣固振动马达、 夯实振动马达均为间歇工 作, 此 4 条液压回路的功率利用率约为 40%。 起拨 道、 夹钳、 捣固装置升降、 横移、 支撑液压缸及作业 行走油马达这些执行元件交替间歇工作, 故这一路两 供油泵的功率利用率按 100%计算。 内侧夹持缸虽为 间歇工作, 但其大腔供油路无卸荷油路, 故此路供油 泵的功率利用率按 100%计算。 图 1 油泵、 振动油马达回路 D08⁃32 型捣固车是采用高性能叶片泵、 叶片马 达、 摆线马达和液压缸的混合系统, 故除内侧夹持缸 大腔油路外, 其余油路的效率均按 80%来考虑。 如 图 2 结合图 1 分析内侧夹持缸大腔油路发现, 在工作 过程中 014 泵一直处在 4􀆱 5 MPa 的溢流工作状态, 油 泵所消耗的功率全部变成了油的热量, 故此油路的效 率按 0 来计算。 图 2 内侧夹持缸大腔油路 液压设备的能力损失转化为热释放, 现大致来计 算各液压回路的发热功率 夯实振动回路发热功率 H012=40%20%P012=1􀆱 248 kW 捣固振动回路发热功率 H038=240%20%P038=8􀆱 68 kW 外侧夹持回路发热功率 H017=40%20%P017=2 kW 内侧夹持缸大腔回路发热功率 H014 =P 014=6􀆱 27 kW 作业行走及起拨道等回路发热功率 H014+038=20%P014+038=15􀆱 2 kW 液压系统的总发热功率为 H总 =H 012 +H 038 +H 017 +H 014 +H 014+038=33􀆱 4 kW 液压系统在工作中产生的热量, 有一部分通过管 道和元件的表面散发到空气中, 约占总发热功率的 081机床与液压第 43 卷 20%, 大部分通过油箱散发到空气中, 约占总发热功 率的 80%。 夯实液压回路中当油温超过 40 ℃时, 油液通过 散热器散热。 对于 D08⁃32, 所有泵工作时的流量分 别为 Q总= 2 217 + 326􀆱 2 + 100 + 83􀆱 6 + 78 = 1 021􀆱 8 L/ min 而 Q散热=78 L/ min Q散热 Q总 = 78 1 021􀆱 8≈7% 认为夯实液压回路中的发热量也从散热器散掉。 故环境温度为 40 ℃需要油箱散热的发热功率为 H′总= [(H总 - H 012) (1 - 7%)] 80% = 23􀆱 85 kW 由 D08⁃32 型捣固车的相关资料可知, 液压油箱 的质量约为油液质量的 1/3, 油箱材料的当量热容量 约为液压油热容量的 1/3, 这样油箱材料升温所吸收 的发热功率约为油液升温吸收发热功率的 1/9。 故使 油液升温吸收的发热功率约为油箱散热的发热功率的 90%。 使油箱内油液升温的发热功率为 H″总 = H′ 总 90% = 21􀆱 47 kW 当只考虑油液温度上升所吸收的热量和油箱本身 所散发的热量时, 系统的温度随运转时间的变化关 系为 ΔT = T - T0= H″总 k′A 1 - e -k′At cρV [] 式中 ΔT 为油液温升 (℃); T 为油液温度 (℃); T0为环境温度 (℃) (环境温度按 40 ℃算); k′为油箱的散热系数 [W/ (m2℃) ], 对 D08⁃32 型捣固车 k′=16 W/ (m2℃); A 为油箱的散热面积 (m2), 对 D08⁃32 型捣固 车为 A=7 m2; c 为油液的比热容 [J/ (kg℃) ], 对 D08⁃ 32 型捣固车为 c=1 880 J/ (kg℃); ρ 为油液的密度 (kg/ L), 对 D08⁃32 型捣固车 为 ρ=0􀆱 915 kg/ L; V 为油液的体积 (L), 对 D08⁃32 型捣固车 V= 1 250 L; t 为液压系统的工作时间 (s); H″总为发热功率 (W)。 ΔT = T - T0= H″总 k′A [1 - e -k′At cρV ] 故 ΔT = 21􀆱 47 103 16 7 [1 - e -167t 1 8800􀆱 9151 250] = 191􀆱 7[1 - e -0􀆱 000 052t] 分析表 2 发现 当环境温度为 20 ℃, 大约 7 200 s (120 min) 时, 温升达到 60 ℃, 即实际油温达到 80 ℃。 D08⁃32 型捣固车在调试、 检验时, 环境温度 约为 20 ℃, 故 80 ℃油温报警问题没有暴露出来。 当 在夏天作用, 环境温度为 40 ℃ 时, 4 500 s (即 75 min) 时, 温升达到 40 ℃, 即实际油温就达到 80 ℃, 出现油温报警, 使得捣固车不能正常作业。 表 2 工作时间与温升的关系表 t/ sΔT/ ℃t/ sΔT/ ℃ 3003.03 90035.2 6005.94 20037.6 9008.84 50040.0 1 20011.64 80042.3 1 50014.45 10044.7 1 80017.15 40046.9 2 10019.85 70049.2 2 40022.56 00051.4 2 70025.16 30053.6 3 00027.76 60055.7 3 30030.26 90057.8 3 60032.77 20059.9 2 改造方案探究 液压系统温升过高的原因是系统效率低和系统散 热不充分, 故改造方案有两大类 提高系统效率或加 强散热。 方案一 提高系统效率 分析液压系统, 其中内侧夹持缸大腔油路效率最 低, 油泵 014 所消耗的功率全部变成了油的热量, 在 高温季节, 这是个不小的温升因素。 故可将油泵 014 泵换为恒压变量泵, 可大大降低功率消耗。 但是油泵 014 与泵 038 (见图 1 元件 5) 为双联泵, 改造起来 难度较大, 需在专业人员参与下进行。 方案二 加强散热 (1) 增加进入冷却器的油液流量 (图 3)。 因为 油泵 014 所耗的功率全部变成了油的热量且其流量为 83􀆱 6 L/ min, 可将此热油直接接入已有的冷却器, 增 加进入冷却器的流量, 从而收到了良好的散热效果, 如图 3 所示。 通过计算, 冷却器散热功率将增大 8􀆱 5 kW, 有效实现液压系统散热。 需要油箱散热的功率 降低为原来的60%, 这样即使在40 ℃的环境高温下, 181第 20 期岳丽敏 等 D08⁃32 型捣固车液压系统工作油温过高原因分析及改造方案的探讨 120 min 的正常作业时间内也不会出现 80 ℃的高温报 警。 这一方案需增加一些管路和分流块进行。 图 3 增加进入冷却器的油液流量 (2) 更换大流量冷却器及增加进入冷却器的油 液流量 (图 4)。 分析回路发现, 2 个捣固振动回路 流量较大, 流量为 Q= 2217= 434 L/ min。 且其油液 通过振动马达后流回油箱, 故可将冷却器换成大流量 冷却器, 同时将冷却油液从振动马达回路引入冷却 器, 这样冷却流量将占总流量的Q 散 Q总 = 434+78 1021􀆱 8 = 50%, 故实现有效散热。 这一方案需要更换大流量冷却器, 增加一些管路和分流块进行, 成本较方案一较高, 但 散热效果好。 图 4 更换大流量冷却器及增加进入冷却器的油液流量 3 结束语 通过分析 D08⁃32 型捣固车液压系统发现 该型 捣固车液压系统发热功率较大, 但冷却流量只有 78 L/ min, 只占总流量的 7%, 故该捣固车长工作时间时 易出现高温现象。 液压油油温过高, 危害严重, 文中提 出了几种改造方案, 供捣固车检修及大修时借鉴。 参考文献 [1] 傅文智,毛必显.抄平起拨道捣固车[M].北京中国铁 道出版社,201075-84. 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