“三软”单一煤层水力冲孔卸压增透机理及现场试验_冯文军.pdf

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第 43 卷 第 1 期 煤田地质与勘探 Vol. 43 No.1 2015 年 2 月 COAL GEOLOGY EXPLORATION Feb. 2015 收稿日期 2013-08-29 作者简介 冯文军(1988), 男, 河南周口人, 硕士研究生, 从事瓦斯防治与煤层气开发研究工作. E-mail wenjunhpu 引用格式 冯文军,苏现波,王建伟,等. “三软”单一煤层水力冲孔卸压增透机理及现场试验[J]. 煤田地质与勘探, 2015,43(1)100-103. 文章编号 1001-1986(2015)01-0100-04 “三软”单一煤层水力冲孔卸压增透机理及现场试验 冯文军 1,苏现波1,王建伟2,秦俊宾2,李贤忠1 (1. 河南理工大学能源科学与工程学院,河南 焦作 454003; 2. 郑煤集团公司大平煤矿,河南 登封 452373) 摘要 水力冲孔是实现“三软”煤层瓦斯高效抽采的有效途径之一。通过应力应变-煤体结构-渗 透率的耦合实验,揭示了“三软”煤层渗透率随煤体结构和应力变化的演化规律,发现软煤在卸 压后渗透率得到大规模提升。以 Hoek-Brown 准则为理论依据,通过数值模拟,发现水力冲孔出煤 后的卸压增透范围显著增加。采用自主研发的“瓦斯抽采孔水力作业机” ,在郑煤集团大平煤矿 21141 底板抽放巷进行了水力冲孔试验,使得水力冲孔更加安全、高效,并使得老孔的修复成为现 实。现场试验充分检验了装备的可靠性和理论分析的准确性,显著提高了煤层瓦斯的抽采效率。 关 键 词 “三软”煤层;水力冲孔;卸压增透;瓦斯抽采 中图分类号TU44 文献标识码A DOI 10.3969/j.issn.1001-1986.2015.01.021 The mechanism and field test of permeability improvement by hydraulic ing in three-soft and single coal seam FENG Wenjun1, SU Xianbo1, WANG Jianwei2, QIN Junbin2, LI Xianzhong1 (1. School of Energy Science and Engineering, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454003, China; 2. Daping Mine, Zhengzhou Coal Industry Group Corporation Ltd., Dengfeng 452373, China) Abstract Hydraulic ing is the most effective way for high-efficient extraction in three-soft coal seam. In this paper, the mechanism was studied by laboratory experiment, theoretical analysis and field test for pressure relief and permeability improvement in three-soft coal seam after hydraulic ing. The coupling experiment of stress and strain-coal structure-permeability revealed the evolution of permeability along with the change of the structure and stress, and found that permeability of soft coal was improved on a large scale after pressure relief. Based on Hoek-Brown criterion theory, the numerical simulation results show that the relief range increased significantly af- ter hydraulic ing in coal. The hydraulic ing tests using self-developed machine for gas drainage borehole in 21141 floor drainage tunnel of Daping Mine shows, the machine made hydraulic ing more secure and effi- cient, and made it possible to repair the old drainage borehole . The field tests fully tested the reliability of the equipment and the accuracy of the above theoretical analysis, and improved the extraction efficiency significantly. Key words three-soft coal seam; hydraulic ing; pressure relief and permeability improvement; gas drainage 无论国内还是国外,“三软”煤层煤炭资源量都 占据着相当大的比例[1]。随着“三软”煤层矿井开采 深度的增加,煤层瓦斯压力与含量逐渐增大、透气 性系数降低,瓦斯治理难度加大。以往通常采用增 加钻孔密度提高抽采量,然而工程量的增加并没有 显著提高抽采效率,存在严重的采掘失衡现象。高 压水射流技术的引入拓宽了瓦斯治理的思路,国内 外学者围绕煤层增透、消突进行了深入研究,相继 在煤矿井下展开水力冲孔[2-4]、水力割缝[5]、脉冲水 射流[6]的试验与应用。穿层钻孔水力冲孔技术,以 顶(底)板岩石巷道为安全屏障,依靠高压水射流的 冲击作用,破坏并冲出部分煤体,造成钻孔周围煤 体失稳变形,作用范围内煤层得到充分卸压,大幅 提高煤层渗透率。但卸压增透的机理还需进一步完 善。在冲孔装备方面多采用高压密封钻杆或专门的 冲孔管,但它是多根连接的、不连续的;注水泵组 的压力和排量也较低;且就地操作,会致使水力作 业过程中容易埋管、劳动强度大、效率低、存在安 全隐患等。 通过研究煤体受载破坏过程中渗透率的变化, ChaoXing 第 1 期 冯文军等 “三软”单一煤层水力冲孔卸压增透机理及现场试验 101 揭示软煤卸压增透的机理; 运用自主研发的“瓦斯抽 采孔水力作业机”, 通过在大平矿 21141 底板抽放巷 的水力冲孔试验,有效提高抽采半径和抽采效率的 同时,提高了冲孔效率、操作安全性,降低工人劳 动强度,具有广阔的应用前景。 1 不同结构煤层增透机理 1.1 煤体结构-应力-渗透率耦合实验 为探讨不同结构煤体的增透机理,设计了轴向 应力-渗透率-时间的实验。实验系统包括煤的应力 应变测试系统、渗透率测试系统和声发射监测 3 部 分(图 1)。在荷载作用下,煤样逐渐发生变形直至最 后破裂, 煤体结构从原生结构煤逐步演化到糜棱煤, 通过这一实验,研究了渗透率和煤体结构、轴向应 力的耦合关系。 1.2 实验结果分析 从图 2 可以看出,对于原生结构煤,在发生破 坏前煤体处于弹性应变区,随着压力的增加,渗透 率逐渐降低(I 区)。如果继续加压,煤体发生塑性变 形,产生裂隙,并相互导通,使得煤体在此阶段渗 透率迅速增大(II 区)。 这表明对于硬煤, 采用水力压 裂可以有效进行储层改造,提高煤层的渗透性。此 时如果继续维持较高的轴压,煤体将进一步破碎为 碎粒煤和糜棱煤,产生的裂隙在高压作用下重新闭 合或相互切截,致使渗透率下降(III 区)。相反,此 时降低轴压进行卸载实验,渗透率反而急剧增加, 并超过前期由于裂缝产生渗透率的最大值(IV 区); 进一步的加载实验,渗透率又急剧降低(VI)。这说 明软煤难以通过水力压裂造缝增透,但可通过卸压 实现增透。 图 1 实验测试系统 Fig.1 Experimental testing system 图 2 煤体压缩应力-渗透率-时间曲线 Fig.2 Curve of stress-permeability-time of coal compression 实验表明,针对“三软”单一煤层无法进行本煤 层或者“虚拟储层[7]”水力压裂增透,又无保护层开 采现实,只有设法降低煤层应力来提高其渗透率。 以往进行的保护层开采[8-9]、水力割缝、水力冲孔等 都是基于卸压增透的原理,并经实践证明是可行且 有效的。 1.3 钻孔出煤周围应力分布 水力冲孔出煤后,钻孔周围应力重新分布,如 果煤岩体强度较低不能抵抗较高的应力,钻孔周围 将产生塑性区甚至破碎,应力向深部转移,于是在 一定范围内将会产生应力集中和应力降低(图 3)。 钻孔冲孔出煤后,周围煤层遭到破坏,不能再 采用完整岩体进行求解计算,因此采用 Hoek- Brown[10]准则(式 1),计算得到水力冲孔后钻孔塑性 区半径[11](式 2) b 13ci3 ci ()a m sσσσσ σ (1) ChaoXing 102 煤田地质与勘探 第 43 卷 图 3 钻孔冲孔出煤后应力分布 Fig.3 Stress distribution in borehole after ing () pi 11 21rd b 22 bci bb exp 1 aa a RR ss ma mmm σ σ -- - ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■ -- ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■ (2) 式 中 mb为 岩 体 的Hoek-Brown参 数 , b m i 100 exp 28 14 GSI m D -■■ ■■ - ■■ ;s、a 为岩体特性的常数, 100 exp 93 GSI s D -■■ ■■ - ■■ , () 1520 3 1 0.5ee 6 GSI a -- -; GSI为地质强度因子,不同煤体结构GSI取值见文 献[12];Ri为钻孔冲孔出煤后直径,mm; rd σ为弹 塑性交界面处的径向应力,MPa; ci σ为完整岩块的 单轴抗压强度,MPa; 1 σ为破裂发生时的最大有效 应力,MPa; 3 σ为破裂发生时的最小有效应力,MPa; D为岩体扰动系数。 2 瓦斯抽采孔水力作业机 针对以往水力冲孔装备弊端,河南理工大学与河 南宇建矿业技术有限公司联合研制了“瓦斯抽采孔水 力作业机”(图4)。 其主要特点是采用外径16 mm的连 续不锈钢管代替普通钻杆, 极大程度增加环空面积, 在减小堵孔几率的同时免去现场不断接(卸)钻杆的 工序,提高了冲孔效率,降低了劳动强度;50 MPa 压力和200 L/min的排量的柱塞泵,完全满足冲孔 需要;通过监控装置实现远程操作;研制的专门防 喷装置确保冲孔期间瓦斯不超限;根据不同煤体结 构设计的喷头显著提高了单孔出煤量。 3 现场试验及效果分析 郑煤集团大平煤矿是典型的“三软”单一煤层。 以往采用的钻杆静压水进行水力冲孔,存在效率 低、效果差弊端;水力压裂也未能取得效果。主要 图 4 瓦斯抽采孔水力作业机结构示意图 Fig.4 Structural diagram of hydraulic rig for gas drainage borehole 问题是钻杆与孔壁环空小,容易发生埋管;水力 冲孔时容易诱发瓦斯喷孔,就地操作安全性差;静 压水压力小,出煤卸压范围有限;冲孔效率低,一 个班一般只能冲一个孔。顶底板及煤层为力学强度 极低的岩层,理论上无法实现水力压裂增透。 试验地点在21141底板抽放巷进行。巷道标高 为-178~-184 m,距煤层18 m,地质构造简单,断 裂构造不发育。煤层倾角平均14,倾向95,厚度 平均8.0 m,瓦斯含量10.98 ~13.50 m3/t,瓦斯压力 0.63 ~1.23 MPa。 3.1 作业机冲孔工艺 此次现场试验针对两类钻孔未封孔的裸孔和 已经下抽采管封孔并联抽的钻孔。对于裸孔,采用 高压水、旋转喷头进行冲孔;对于老孔采用静压水 冲孔,部分采用高压水冲孔,为保护抽采管,未采 用旋转喷头。试验结果发现未进行抽采的、新施工 的裸孔冲出煤量大、冲孔期间涌出大量瓦斯;老孔 因全程下筛管,出煤量非常少,但增透、增产效果 显著;无论是静压水还是高压水冲孔都可保证抽采 管完好无损。冲孔结束的原则是返水变清。 3.2 水力冲孔效果及分析 3.2.1 裸孔水力冲孔 首批设计4个孔并进行裸孔水力冲孔试验,有 效冲孔时间57~358 min,平均188 min,单孔出煤 3~13 t,平均单孔出煤7.75 t。根据钻孔出煤量,计 算水力冲孔后卸压半径(表1,GSI30)。 表 1 水力作业机与传统冲孔工艺效果对比 Table 1 Comparison of ing effect of hydraulic rig for gas drainage borehole and traditional process 平均单孔出煤量 /t 卸压半径 /m 平均冲孔时间 /h 水力作业机7.75 2.86 3 传统冲孔工艺4.23 1.44 5 普通钻孔 0.36 从表1可以看出, 相比传统静压水普通钻杆冲 ChaoXing 第1期 冯文军等 “三软”单一煤层水力冲孔卸压增透机理及现场试验 103 孔工艺,采用水力作业机冲孔时,平均单孔出煤提 高83%,钻孔卸压半径提高99%,水力冲孔时间缩 短40%。 抽采效果如图5所示,冲孔完成一个月内,采用 传统冲孔工艺平均单孔纯流量为0.004~0.014 m/min, 采用水力作业机单孔平均纯流量0.032~0.238 m/min, 平均单孔抽采纯量提高了7.1倍。 图 5 水力作业机与传统冲孔工艺抽采数据对比 Fig.5 Comparison of extraction data of hydraulic rig for gas drainage borehole and traditional process 3.2.2 老孔修复增透 选取抽采效率较低的14个钻孔进行老孔修复 试验,其中采用高压水(35MPa)修复抽采孔2个,修 复时分别出煤25kg和50 kg; 采用井下静压水(4 MPa) 修复抽采孔6个,修复时冲出少量煤粉。 图 6 老孔修复前后抽采数据对比 Fig.6 Comparison of extraction data of old drainage borehole before and after restoration 从图6可以看出,老孔修复前平均单孔抽采纯 流量为0.017 m/min,采用静压水、高压水修复钻 孔抽采纯流量分别为0.02 m/min和0.025 m/min, 提高了17.8%和46.9%。值得注意的是,高压水修 复孔临近的5个抽采孔修复后平均单孔抽采纯流量 为0.027 m/min,相比修复前提高了56.2%;14个 试验孔修复后,平均单孔抽采纯流量为0.025 m/min, 相比修复前提高了45.7%。 从试验中可以看出,老孔修复不仅可以达到冲 刷煤粉,疏通钻孔的目的,而且高压水射流可以沟 通临近抽采孔,实现孔间干扰,同时在水力驱替作 用下,促进瓦斯向周边钻孔运移。 4 结 论 a. 煤体结构-应力-渗透率耦合实验和理论分 析充分说明软煤的水力冲孔卸压增透是可行的。 b. 研制的作业机不仅能够实现裸孔的水力冲 孔增透,更能够实现不破坏抽采管前提下的老孔修 复,不需要再补打新钻孔即可实现高效抽采、快速 达标。裸孔水力冲孔相比原有冲孔工艺出煤量提高 了83%,试验一个月内抽采纯流量提高了7.1倍; 老孔修复后抽采纯流量相比修复前提高了45.7%。 c. 瓦斯抽采孔水力作业机是一种煤矿瓦斯治 理的新装备,其高压、大排量、连续、远程操控等 功能,使得水力冲孔效率显著提升,实现了水力冲 孔、割缝、水力喷射压裂装备一体化。其最大的优 势在于连续钢管的直径仅16 mm, 可实现老孔修复, 避免补打钻孔。 参考文献 [1] 赵保太,林柏泉.“三软”不稳定低透气性煤层开采瓦斯涌出 及防治技术[M].徐州中国矿业大学出版社,2007. 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