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煤矿现代化2020 年第 6 期总第 159 期 110- 430B1 采面工程地质条件 新置煤矿 10- 430B 采面布置于二水平东四采 区, 成型采面位于左翼皮带巷右侧, 北部为 10- 428A 工作面 (已圈定 ) , 西部紧邻东四左翼轨道巷, 南部为 10- 428A1 巷 区 段 巷 道 。 所 回 采 10 煤 层 埋 深 418456m, 煤层倾角为 2, 为近水平煤层。煤层 厚度为 1.95~2.78m, 平均煤厚为 2.62m, 内部不含夹 矸, 结构简单。在顶底板岩性构成中, 直接顶由 9 煤 层和泥岩组成, 呈黑色层状分布, 直接顶内节理较发 育。老顶为灰色 K2 石灰岩, 厚层状分布, 节理不发 育, 两者共同组成较为稳定的顶板。底板为砂质泥岩 和中 - 细砂岩, 含黄铁矿结核, 遇水易软化破坏, 发 生底鼓现象。 10- 430B1 平巷为 430B采面配套运输平巷, 矩形 断面设计, 巷道宽高分别为 5.0m3.5m。当平巷开 掘至 430A1 巷 29 导线点 146m处, 揭露有煤层断层 构造带, 该破碎段内地质结构复杂, 围岩松散、 破碎, 导致顶、 底板岩层频繁出现兜网、 片帮和底鼓等灾害。 原有支护方案无法满足巷道安全掘进需求, 断面成型 效果差, 为施工人员、 设备安全和巷道高效掘进带来 严峻挑战。基于此, 430B1 运输平巷与采面位置关系 如图 1 所示。 图 1430B1 运输平巷位置关系 2围岩破碎段巷道变形原因与治理方案 2.1430B1 平巷围岩破坏原因 1 )破碎段构造运动影响。 在地质成煤过程中, 煤 层与顶、 底板岩石强度受构造运动作用, 导致内部断 层、 节理、 构造力分布状态不尽相同。同时, 一水平煤 层采收作业的完结,导致上覆老顶发生规律性破断, 也极大改变了二水平岩 (煤 ) 层中的原岩应力分布。 在 两者共同下, 10 煤层区段巷道破碎段内原岩应力分 辛置矿 10-430B 采面区段平巷破碎段控制与治理实践 申 亚 峰 (霍州煤电集团辛置煤矿 , 山西 霍州 031412 ) 摘要 为解决辛置煤矿东四采区 10-430B 采面运输平巷过断层群围岩破碎、 大变形破坏难题, 以矿 山岩体力学和围岩耦合支护理论作为指导, 在对采面地质条件分析基础上, 通关 “预注浆 锚网 锚 索” 多种联合支护方案, 在平巷内形成多层结构体系, 不仅提高了围岩自身承载性, 还较好的减少了巷 道大变形以及返修工程量。 关键词 地应力集中 ; 围岩大变形 ; 破碎围岩加固 ; 主动支护 中图分类号 TD327文献标识码 A文章编号 1009-0797 (2020 ) 06-0037-04 Control and treatment practice of crushing section of entry in 10-430b mining face section of xinzhi mine SHEN Yafeng (Huozhou Coal-Electricity Group Company Xinzhi Coal Mine , Huozhou 031412 , China ) Abstract to solve the symplectic buy 10-430 - b on grabbing the mining area of coal mine haulage roadway through fault group of crush- ing, large deation of surrounding rock damage with mining rock mass mechanics and rock mass coupling support theory as the guid- ance, based on the analysis of geological conditions of the mining surface, customs clearance “pre grouting, anchor net and anchor cable“ a variety of combination supporting scheme, in the entry a multilayer structure system, not only improved the surrounding rock self-bearing sex, also better to reduce the large deation of roadway and the repair of quantities. Keywords ground stress concentration; Large deation of surrounding rock; Reinforcement of broken surrounding rock; Active sup- port 37 ChaoXing 煤矿现代化2020 年第 6 期总第 159 期 布呈现不均匀和无规律性。另一方面, 在 430B1 运输 平巷掘进中,揭露有 Z0103、 F0103 编号正、逆断 层,并与其它小型断层共同组成 430 采面的断层群, 也为巷道围岩控制增加了难度。 2 )采动压力与岩性变化影响。430B1 运输平巷 所服务 10 煤层埋深约 450m, 埋藏深度的增加, 使得 煤层内水平应力明显高于垂直应力。 在区段平巷掘进 时,较高的水平应力显著提升了巷帮处载荷峰值, 进 一步改变顶板、 两帮向巷道内变形和位移值[9]。 在揭露 断层破碎段内, 破碎岩石的力学强度明显低于完整岩 样, 内部泥岩含量较高, 属于弱胶结软岩。开掘后, 所 暴露破碎岩石风化、 遇水膨胀现象更为明显。除此之 外,破碎段内破坏范围与围岩节理发育密切相关, 主 要表现为局部围岩发生随机的小范围结构性破坏, 这 也为围岩稳定性控制增加难度[10]。 2.2破碎段围岩破坏失稳范围与控制方案 当 430B1 平巷开掘至破碎段后, 松散、 破碎围岩 导致岩石力学性能持续降低, 进而促使巷道变形量增 大,仅依靠吊环式前探临时超前支护难以保证效果。 不仅严重降低了施工效率, 也对人员安全构成极大威 胁。在超前预注浆充填破碎岩层技术中, 通过注入不 同组分的浆液, 进而提升破碎岩石胶结性能与自身承 载力, 与其它主动支护相配合可有效控制破碎段变 形[12,13]。 在新置煤矿注浆材料选定与施工中, 主要由无 机矿粉和硅酸盐水泥类浆料为主。因此, 不同水灰比 的无机矿粉注浆材料胶结强度表 1 所示。 表 1不同水灰比条件下浆料固结强度 当 430B1 运输平巷过 F01 断层破碎段时,平巷 永久支护断面尺寸为 5m3.5m。根据前期破碎段钻 孔探查结果以及钻孔、 注浆装备布置, 最终确定超前 预注浆钻孔长度为 15m。 注浆钻孔沿开挖断面向外轮 廓方向延伸, 外扩角 4。顶板注浆孔间距为 270cm, 两帮注浆孔间距为 240cm, 共布置 7 个注浆孔。选用 水灰比为 0.8 1 的无机矿粉作为骨料, 超前预注浆钻 孔施工布置图如图 2 所示。 图 2超前注浆钻孔布置 在超前注浆新支护方案中, 结合注浆后巷道塑性 区方程, 提出了治理 430B1 运输平巷过破碎段的 “超 前预注浆 锚索网” 新型支护方案。新支护方案内容 如下 除预注浆改善围岩破碎工艺, 为控制顶板岩层下 沉, 额外布置 6 根左旋无纵筋螺纹钢锚杆。锚杆屈服 强度不低于 500MPa,间排距为 900mm1000mm, 预 紧力不小于 20kN, 肩部锚杆外延角度为 15。 顶板锚 索采用 119 股高强钢绞线制作,锚索间排距为 2000mm2000mm, 每排布置 2 根, 锚索预紧力不小于 300kN。在巷帮支护中, 两帮处各布置 4 根锚杆, 帮部 锚杆间排距为 1000mm1000mm。与肩锚杆相同, 两 帮部顶、 底两根锚杆分别向上、 向下倾斜 15。 帮部锚 索规格与顶板锚索相同,但间排距调整为 1600mm 2000mm。巷道支护断面设计如表 2、 图 3 所示。 图 3430B1 平巷支护断面 表 2原支护设计参数 3430B1 运输平巷预注浆控制破碎围岩效果 3.1破碎段围岩控制数值模型 根据所开采 10 煤层地质情况, 使用 FLAC3D 有 限元软件, 建立起破碎段围岩塑性破坏数值模型, 研究 注浆注浆前后, 围岩塑性区变化。 所建立模型长度宽 度 20m15m,掘进面尺寸如节 1 所示。划分网格 水灰比 固结强度 / (MPa ) 2h4h8h24h3d28d 0.6 116.320.521.722.322.823.2 0.8 112.813.814.614.815.717.5 1 19.610.511.411.912.514.7 1.2 17.58.29.610.511.612.7 原方案设计直径 / (mm )长度 / (mm )顶板巷帮 锚杆2224003 根3 根 锚索2273002 根3 根 38 ChaoXing 煤矿现代化2020 年第 6 期总第 159 期 后, 共使用 31350 个单元以及 30187 个节点。在边界 条件设置中, 模型顶部为压力边界, 施加 12MPa 上覆 岩层压力。四周根据 10 煤层地应力测试实验, 施加 16.78MPa 水平侧向应力。模型内参数如表 3 所示。 表 3数值模型参数 3.2注浆作用下塑性区范围变化 图 4430B1 平巷支护断面 430B1 运输平巷注浆胶结作用下塑性区对比如 图 4 所示。 在图中, 当迎头接近破碎段时, 有无预注浆 对围岩塑性区的扩展有明显影响。注浆前, 破碎段岩 层力学性能的降低, 在地应力作用下, 使得巷道顶板、 底板出现冒顶与底鼓现象, 并且围岩塑性区是平巷半 径的 1.52.5 倍。在注浆治理方案中, 注浆后的浆液 与破碎岩石胶结为一体, 减少了围岩单元拉伸、 剪切 破坏单元, 及时改善了围岩力学强度, 减小了底板底 鼓与顶板下沉量。对比图 4 未注浆时巷道塑性区, 塑 性破坏区范围减小了 40以上,达到有效控制巷道 围岩变形的目的。 3.3破碎带治理效果 为监测 430B1 运输平巷破碎段支护控制效果, 依据掘进要求,在掘进成巷一侧布置有 2 处测点, 用 于收集过破碎段后的围岩变形数据。 按照作业规程要 求, 成巷断面顶板监测方法有两种, 一是安装机械式 顶板离层仪和锚杆 (索 ) 压力表, 主要收集巷道顶板离 层量和锚杆受力状态。 二是采用十字布点法监测断面 位移, 采集内容包括顶底板相对移近量, 两帮相对移 近量。根据监测内容, 监测点 1、 2 处围岩变形规律如 图 5 所示。 如图 5 所示, 在监测点处围岩变形趋势中, 经 “注 浆 锚网索” 加固作业后, 围岩顶底板变形均呈现前 期变形剧烈, 后期逐渐趋缓的趋势。在图 5a 中, 注浆 前顶板最大变形 400mm, 远超出锚杆拉伸极限。 显然, 原有支护方案无法满足控制顶板变形的目的。当注浆 后, 掘进迎头处顶板最大下沉量仅为 150mm, 经加固 后, 顶板下沉量减少 50以上, 极大保证巷道围岩安 全。与顶底板绝对变形量相同, 当平巷开掘后, 顶底板 变形速率也呈现逐渐减小的趋势。观察伊始, 顶板监 测点 1 处最大变形速率为 60mm/d。 经注浆作业后, 顶 板最大变形速率下降至 43 mm/d。通过改进后加强支 护方案,可以在较短时间内,将顶底板变形控制在 300mm安全限定以内, 达到改造岩层强度的目的。 a注浆前后顶底板变形量 图 5430B1 平巷内围岩变形量 4结论 1 )当 430B1 采面过地质构造区域时,破碎段围 岩受地质构造运动、地应力和随机节理共同影响, 使 得围岩松散破碎, 巷道内顶、 底板变形严重, 极大的增 加后续返修工作量。 2 )在虎克 - 布朗理论与数值模型基础上,验证 了 “超前预注浆 锚索网” 支护方案的合理性。新型 浆料有效提升了破碎段内围岩力学性能, 使围岩承载 能力极大提升, 锚索网的联合支护能有效控制破碎带 内变形。相较于原支护方案, 注浆后顶板最大移近量 下降至 160mm, 使破碎带内大变形得到有效控制。 (下转第 42 页 ) 名称参数值名称参数值 弹性模量 / (MPa )2813垂直应力 / (MPa )12 泊松比0.34水平应力 / (MPa )16.78 密度 / (kg/m3)1250底部边界固定 内聚力 / (MPa )1内摩擦角 / ( )20 39 ChaoXing (上接第 39 页 ) 3 )在锚索网支护中, 通过加固巷道肩部、 底角, 可有效控制顶板离层与巷帮塑性区向巷道内的挤压 变形。在提高巷帮围岩自身承载力基础上, 同时削弱 巷帮应力向顶、 底板围岩内转移。 参考文献 [1] 蒋仲安,王龙飞,张晋京,等.煤层注水对原煤孔隙及甲烷 吸脱附性能的影响[J].煤炭学报,2018,43 (10) 2780- 2788. 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[5] 孟庆彬,韩立军,乔卫国,等.深部软岩巷道锚注支护机理 数值模拟研究 [J]. 采矿与安全工程学报,2016,33 (01) 27- 34. 作者简介 申亚峰 (1990-) , 男, 山西临汾人, 2012 年毕业于阳泉职 业技术学院煤矿开采技术专业, 助理工程师, 现从事煤矿开 采技术工作。 (收稿日期 2020- 1- 16) 提高封闭效果, 风筒布要展平, 并覆盖硐室全断面, 接茬压边严密, 周边与硐室顶帮连接好; 2) 紧贴风筒布构筑 1.0m 厚的炉渣袋承压墙; 3) 在炉渣袋墙外侧再悬挂旧风筒布, 并覆盖硐 室全断面; 4) 在风筒布上喷射 0.5m 厚的赛福特 (或罗克 休) 柔性密闭墙, 受压变形但不产生裂隙, 确保封闭 效果; 5) 柔性赛福特密闭墙外侧再构筑炉渣袋墙, 厚 度与巷道帮平齐, 充填满整个硐室; 6) 炉渣袋墙最外侧悬挂菱形金属网防倒, 菱形 网与硐室周边金属网连接牢固。 4沿空封闭区域日常管理方法 4.1留设注浆管路 墙体构筑时提前预留 1 路 4 寸注浆管路, 并在 墙外加截止阀,以便压注惰性气体或胶体泥浆, 并 埋设温度传感器预留 4 路束管, 束管末端吊在巷道 顶部, 一路利用束管监测系统抽取采空区气样进行 在线检测, 一路人工取样, 一路接气压管, 一路备 用; 对于墙体位置较低有积水情况时, 在墙体下部 留设 2 路 4 寸排水管, 排水管外加设阀门。 4.2压注胶体 墙体构筑完毕后, 为进一步封堵漏风, 对密闭 墙周边,及墙体里侧施工钻孔或留设的措施孔, 压 注胶体, 进一步封堵漏风。 4.3封闭后的检测 1) 利用埋设的束管, 每天一次利用 JSG- 7 束管 检测系统做好自然发火的预测预报工作, 分析内容 为 CH4、 CO2、 CO、 O2、 N2、 C2H2、 C2H4。 2) 人工取样, 每周至少一次人工对采空区内的 气体进行取样分析, 出现异常时及时通知有关部门 进行处理。 5效果分析 该技术的应用针对煤矿临空老巷煤体破碎易 形成漏风通道造成煤层自燃, 采空区有毒有害气体 溢出造成瓦斯爆炸、 人员窒息等问题, 提出一种板 闭、 涂胶帆布、 炉渣袋、 高分子发泡材料、 钢筋混凝 土复合封闭方法, 经过在杨村煤矿现场施工, 达到 了快速封闭、 有效封堵漏风、 抗冲击性能良好的封 闭目的, 杜绝了采空区有毒有害气体外溢, 同时通过 对封闭后采空区的气体取样分析结果与以往数据进 行对比, 可以看出该方法施工后的采空区, 自然发火 概率大大降低, 保证了临空作业地点的施工安全。 参考文献 [1] 王振平, 王洪权.综放无煤柱开采煤层自然发火防治技术 的研究与实践, 中国矿业大学出版社, 2010. 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