制动控制系统在矿用提升机中的应用研究_李世东.pdf

返回 相似 举报
制动控制系统在矿用提升机中的应用研究_李世东.pdf_第1页
第1页 / 共3页
制动控制系统在矿用提升机中的应用研究_李世东.pdf_第2页
第2页 / 共3页
制动控制系统在矿用提升机中的应用研究_李世东.pdf_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
煤矿现代化2020 年第 3 期总第 156 期 0引言 随着国家技术水平的不断提升, 矿用提升机作为 煤矿开采中的重要设备, 凭借其高工作效率、 操作方 便等优势, 在煤矿中得到了广泛应用, 而提升机制动 控制系统的性能好坏, 直接影响着提升机的工作效率 及运行安全性。目前, 大多煤矿中的提升机主要采用 PLC进行控制, 虽能准确可靠的对提升机制动过程进 行有效控制, 但针对提升机运行复杂、 超负荷作业等 工作状态, 现有的控制系统已无法较好的满足。开展 高性能、 高可靠性、 功能更加齐全的提升机制动控制 系统, 已成为当下煤矿领域重点发展的方向。 因此,通过对现有提升机制动控制系统研究现 状进行分析, 找到了其存在的主要问题, 以此为基 础, 从硬件系统及软件系统方面, 建立了一套响应 速度快、运行稳定的矿用提升机制动控制系统; 并 通过试验测试的方法,对该系统进行了试验测试, 验证了该系统的运行稳定性和可行性。该研究对提 高矿用提升机的制动控制效率和制动安全性具有 重要意义。 1提升机制动控制系统存在问题 结合工程实际,提升机提升速度过小会较难制 止事故的发生,而提升速度过大则会对设备的运载 能力及人员安全造成较大影响。因此, 根据 煤矿安 全规程 规定, 提升机上升速度应小于等于 5m/s2, 下 降速度应大于等于 1.5m/s2。针对此工作要求,国内 外诸多学者通过研究, 设计了一套减速制动系统, 主 要通过检测提升过程中运行速度,换算成对应的加 速度值,根据一定的控制算法对制动油压进行调整 控制, 以实现对提升机升降速度的控制。同时, 在提 升机减速过程中, 设置了一定的缓冲区域, 有效改善 了提升机对运载设备及人员的冲击影响。 但针对现有市场上的提升机制动控制系统, 存 在如下问题 1 ) 现有的控制系统基本采用了 PLC 进行控制, 能实现提升机运动过程中的数据采集、运动状态监 控及制动控制等命令, 但普遍存在控制精度较低、 响 应速度慢等问题, 针对复杂工况, 无法及时的进行控 制响应; 制动控制系统在矿用提升机中的应用研究 李 世 东 (山西省寿阳县解愁乡荣家沟麦捷煤业有限公司 ,山西 寿阳 045400 ) 摘要针对现有制动控制系统已无法满足提升机复杂工作状态的情况,有必要设计开发一套高性 能、 高可靠性、 功能更加齐全的提升机制动控制系统。 在现有制动控制系统存在问题的基础上, 设计开 发了一套响应速度快、 运行稳定的矿用提升机制动控制系统, 并对该系统进行了试验测试, 结果表明 该系统各项功能运行正常, 具有较高的运行稳定性和可行性, 能较好的满足矿业提升机的使用需求。 这对提高矿用提升机的制动控制效率和制动安全性具有重要意义。 关键词 煤矿 ; 提升机 ; 制动控制系统 中图分类号 TD534文献标识码 A文章编号 1009- 0797 (2020 ) 03- 0151- 03 Application of Brake Control System in Mine Hoist LI Shidong Shanxi ShouyangMaijie Coal Corporation Ltd. , Shouyang 045400 , China ABSTRACT In view of the fact that the existing braking control system can no longer meet the complex working conditions of hoist, it is necessary to design and develop a braking control system of hoist with high perance, high reliability and more complete functions. On the basis of the existing problems of braking control system, a braking control system of mine hoist with fast response and stable operation is de- signed and developed, and the system is tested. The results showthat the functions of the system are running normally, with high stability and feasibility, and can be better satisfied. Demand for the use of mining hoists. It is of great significance to improve the braking control efficiency and brakingsafetyofmine hoist. Key words coal mine ; hoist ; brake control system 151 ChaoXing 煤矿现代化2020 年第 3 期总第 156 期 2 ) 现有的控制系统中大多采用 PID 算法, 但其 计算精度及响应速度无法满足复杂工况的使用需 求, 虽部分学者对控制算法进行了优化改进, 但其运 行稳定性仍相对较差, 减速制动控制精度较低; 3 ) 现有的控制系统在运行过程中经常出现检测 设备精度不够、 硬件系统运行故障、 软件系统无法正 常运行等现象, 整体存在运行故障率相对较高、 维修 周期相对较长等问题,导致了提升机经常因控制系 统的故障问题而无法正常工作,严重影响着煤矿的 生产效率。 因此,加强对提升机制动控制系统的性能提 升, 对提高煤矿的生产效率及企业的经济效益至关 重要。 2提升机新型制动控制系统设计 2.1硬件系统总体设计 硬件系统是减速制动控制系统的重要系统之 一, 该系统主要由 CPU、 核心主板、 外围电路基板、 各 类传感器、 保护电路、 外围电路基板、 功能电路、 各类 接口等组成, 其结构简图如图 1 所示。其中, CPU 是 硬件系统的核心, 前端传感器检测的相关信号, 经通 讯线进行数据传输后, 进入 CPU 中, 由 CPU 对整个 信号进行分析、 判断、 处理, 并向执行机构及显示设 备及时发出相应的控制显示信息,以此来实现提升 机的制动控制功能。因此, 在 CPU 设计中, 主要采用 了 STM32 系列的微处理, 其主核可达 70MHz, 额定 工作电流为 36mA,并设置了多种类型的通讯接口, 具有能耗低、接口丰富、计算控制响应速度快等特 点。同时, 在保护电路设计中, 利用工业级的隔离技 术,分别采取过保护和反保护相结合的保护措施进 行联合保护,并在保护线路中设计了 1A 的可自动 恢复的过流保险丝设计,当电路出现过流或短路故 障时, 保险丝会自动断开, 以此来保护电路, 当过流 故障得到有效排除后, 保险丝则会自动恢复闭合。 另 外,在硬件系统设计中,针对提升机的运行速度控 制, 主要采用了速度编码器进行控制, 首先将其安装 在被测对象的旋转轴上,通过采集提升机的运行速 度, 并将其转换减速度偏差值, 再将信号发送至 CPU 进行计算, 以此来实现对提升机的闭环制动控制; 针 对提升机制动过程中液压系统, 采用了 MB330 型油 压传感器, 通过检测提升机液压系统中的压力值, 将 其转换为对应的电信号, 并传输至 CPU 中, 以此实 现对提升机升降中液压系统的控制。 图 1提升机制动控制系统硬件系统结构简图 2.2统软件总体设计 2.2.1软件系统总体方案设计 软件系统是控制系统中的神经,其在实际使用 过程中, 需具备数据采集、 数据处理及转换、 控制命 令发出、 故障报警提示、 数据通讯、 人机界面显示等 功能, 其功能简图如图 2 所示。因此, 对软件系统进 行了总体方案设计。 该方案中, 软件系统主要包括信 号采集功能、 溢流阀控制功能、 故障诊断检测功能、 人机交互显示功能、 减速控制算法功能等, 而在各个 功能下端, 又分别设计了多种方式来实现相关功能。 在该系统中, 采用了 μC/OS- II 实时操作系统, 可兼 容不同功能类型的模块, 即用户根据自己的需要, 可 快速在该操作系统中添加、 修改或减小相关功能, 并 通过该操作系统, 对多种功能进行并行处理, 提高了 控制系统的处理速度和运行可靠性。 图 2软件系统总体方案框架图 2.2.2主界面设计 图 3控制系统主界面 152 ChaoXing 煤矿现代化2020 年第 3 期总第 156 期 同时, 对控制系统的主界面进行了设计, 其显示 界面如图 3 所示。该界面中可对提升机的速度进行 实时曲线显示,并将实际速度与设置的理论速度进 行对比显示; 同时, 可将提升机运行过程中各阶段的 制动信号、 开车信号、 停车信号、 故障信号等在该界面 中进行显示; 另外, 也设计了故障数据和历史数据查 看功能, 可针对提升机运行过程中产生的故障数据及 所有运行数据进行实时查看, 为后期全面掌握提升机 全过程的运行情况提供了有力的数据支撑。 3制动控制系统试验验证 3.1测试平台搭建 结合前文对提升机制动控制系统的设计方案, 在 将其应用到煤矿中提升机前, 需对其运行功能及可靠 性能进行进一步测试验证。因此, 借助于某公司之间 的项目合作平台,通过搭建试验测试平台的方法, 对 该系统进行了试验测试研究。 该试验平台主要包括提 升机测试平台、 编码器、 各类传感器及控制电路等, 其 测试平台现场图如图 4 所示。 图 4制动控制系统测试平台 3.2测试结果分析 根据搭建了试验平台, 对提升机制动控制系统进 行了为期 48h 的连续试验测试, 测试结果表明 在整 个测试过程中, 该系统各项功能运行正常, 速度响应 较快, 能将各类传感器检测的相关数据进行准确计算 处理, 并及时向液压制动机构和人机显示界面发出相 应的控制和显示信号, 且液压制动机构接到相关控制 命令后, 能准确的对提升机的升降速度进行准确控制 和平稳过渡, 在显示界面上, 能绘制出提升机的整个 过程的数据曲线; 同时, 对电路进行了故障模式设置, 该控制系统针对提升机运行过程中的故障问题, 能在 显示界面上进行实时显示, 并绘制成相关曲线, 而电 路中的保护电路能针对故障问题执行延时或及时断 路操作。整个测试过程中, 操作人员只需对该系统进 行简单操作, 即可掌握提升机的整个运动过程。 由此, 验证了该提升机制动控制系统具有较高的运行稳定 性和可靠性, 能满足 煤矿安全规程 中对提升机控制 系统的性能要求, 可进一步在矿用提升机中进行了推 广应用。 4总结 1 ) 通过对煤矿提升机制动控制系统现有情况的 分析, 找到了其使用中存在的主要问题, 为后期开展 制动控制系统设计研究提供了改进参考; 2 )以现有制动控制系统为基础,从硬件系统及 软件系统方面,对制动控制系统进行了设计研究, 建 立了一套响应速度快、 运行稳定的矿用提升机制动控 制系统; 3 )通过搭建测试平台,对所建立的制动控制系 统进行了试验测试, 测试结果表明 所建立的控制系 统运行稳定,能准确的对提升机运行速度进行控制, 针对提升机运行中出现的故障问题, 能发出响应的故 障报警提示, 验证了该系统的可行性; 4 ) 该研究对提高提升机的制动控制效果和运行 安全性具有重要作用, 可为后期开展制动控制系统的 改进研究提供指导。 参考文献 [1] 谭宇硕.基于 PLC 的矿井提升机电控系统设计[J].煤炭技 术,2018,37 (07) 276- 279. [2] 卢亚洲. 提升设备远程监测与故障诊断试验系统开发[D]. 太原理工大学,2017. [3] 梁秀春.煤矿提升机电控系统改造研究[J].机械管理开发, 2017,32 (02) 105- 106128. [4] 孟宪禹. 矿井提升机的电气控制系统[D].青岛大学,2016. [5] 王宁.双电控系统在主井提升系统中的运用[J].科技视界, 2016 (22) 93- 94. 作者简介 李世东 (1986 年 -) , 男, 山西省介休市人, 2007 年 7 月 毕业于太原理工大学阳泉学院机械设计制造及其自动化专 业,现就职于山西寿阳潞阳麦捷煤业有限公司运输副总, 研 究方向 副井提升及井下运输。 (收稿日期 2019- 7- 29) 153 ChaoXing
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420