超长定向钻孔滑动钻进减阻技术及其应用_王鲜.pdf

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Safety in Coal Mines Vol.51No.11 Nov. 2020 第 51 卷第 11 期 2020 年 11 月 超长定向钻孔滑动钻进减阻技术及其应用 王鲜, 姜磊, 李泉新, 许超 (中煤科工集团西安研究院有限公司, 陕西 西安 710077) 摘要 针对煤矿井下近水平深孔条件下, 滑动定向钻进时钻进阻力大、 钻进效率低、 钻孔深度 受限等问题, 研究形成了滑动钻进减阻技术, 包括水力加压钻进技术和正反扭转钻进技术。应用 该技术在保德煤矿完成了 3 353 m 的顺煤层超长定向钻孔, 分析钻进工艺参数表明 该技术具 有明显的滑动钻进减阻效果, 对于提高煤矿井下超长定向孔钻进能力、 钻进效率及钻孔轨迹控 制精度具有重要意义。 关键词 瓦斯抽采; 顺煤层钻孔; 超长定向钻孔; 滑动钻进; 减阻技术 中图分类号 TD41文献标志码 B文章编号 1003-496X (2020 ) 11-0117-04 Drag Reduction Technology of Ultra-long Directional Drilling and Its Application WANG Xian, JIANG Lei, LI Quanxin, XU Chao (China Coal Technology drilling along coal seam; ultra-long directional drilling; sliding drilling; drag reduction technology 煤矿井下定向钻孔可以实现钻孔轨迹精确控 制,保证钻孔在煤层中有效延伸,增加钻孔瓦斯抽 采量, 是国际上实现瓦斯高效抽采的重要手段[1]。长 期以来,煤矿井下定向钻进主要采用滑动定向钻进 技术,钻进过程中钻孔轨迹连续变化,钻孔弯曲曲 率大、 排渣效果差、 钻进效率低, 钻孔深度难以突破 1 500 m。为克服滑动定向钻进技术的不足, 相关学 者提出了复合定向钻进工艺[2-3], 在需要定向造斜时 采用滑动定向钻进,无需造斜时采用复合钻进, 有 效改善了钻孔弯曲状况,降低了钻进过程中钻具与 孔壁间摩擦阻力,提高了煤矿井下定向钻孔钻进效 率、 钻进安全性和深孔钻进能力[4-6]。 然而, 复合定向钻进工艺所采用的 “滑动造斜 复合稳斜”的钻进模式决定了钻孔过程中必不可少 要应用滑动定向钻进,而在煤矿井下超长定向钻孔 施工中,随着钻孔深度增加,滑动钻进时孔内摩阻 持续增长,最终将达到钻进设备能力极限致使滑动 定向钻进技术无法应用,这在很大程度上限制了超 长定向钻孔轨迹控制精度和钻孔深度。因此,为进 一步提高煤矿井下定向钻孔钻进能力,适应大盘区 煤层瓦斯超前治理对定向钻孔深度的更高要求, 研 究形成了滑动定向钻进减阻技术,并在工程实践中 取得了良好的应用效果。 1滑动定向钻进减阻技术 滑动定向钻进时钻进阻力主要来源于孔底碎岩 DOI10.13347/ki.mkaq.2020.11.024 王鲜, 姜磊, 李泉新, 等.超长定向钻孔滑动钻进减阻技术及其应用 [J] .煤矿安全, 2020, 51 (11 ) 117-120. WANG Xian, JIANG Lei, LI Quanxin, et al. Drag Reduction Technology of Ultra-long Directional Drilling and Its Application [J] . Safety in Coal Mines, 2020, 51 (11) 117-120.移动扫码阅读 基金项目中国煤炭科工集团西安研究院有限公司科技创新资助 项目 (2019XAYZD01) 117 Safety in Coal Mines 第 51 卷第 11 期 2020 年 11 月 Vol.51No.11 Nov. 2020 阻力和孔壁摩擦阻力 2 个方面,针对这 2 部分阻力 来源,分别形成了水力加压钻进技术和正反扭转给 进技术。 1.1水力加压钻进技术 水力加压钻进技术是借助水力加压螺杆钻具, 钻进过程中通过压力冲洗液驱动螺杆钻具转子带动 钻头旋转的同时,利用冲洗液压降产生的轴向推力 为钻进提供钻压,以减小对钻机给进力的需求, 改 善孔内钻具受力状态和弯曲变形程度,从而降低滑 动钻进过程中钻进阻力, 提高滑动定向钻进深度。 水力加压螺杆钻具内部组件与常规螺杆钻具相 似, 最大不同在于其内部组件 (转子、 万向轴和传动 轴组成的连接串) 可在螺杆外壳内产生一定的轴向 位移。压力冲洗液通过水力加压螺杆钻具时,会驱 动转子带动其下部结构正常旋转,同时冲洗液在流 经转子上端高压腔至下端低压腔时,因压降产生的 推力将推动螺杆钻具内部连接串沿轴向伸出一定长 度,并通过连接串将此推力传递至钻头部位作为碎 岩钻压。冲洗液压降产生的轴向推力 F 为[7-8] F= A R (N1 ) AG []△p 式中 F 为轴向推力, N; AR为转子截面积, m2; AG 为过流面积, m2; N 为转子数; △p 为流体压差, Pa。 以 φ89 mm 的水力加压螺杆钻具为例,其转子 截面积 AR2 318.18 mm2,过流面积 AG468.44 mm2, 当冲洗液压降达到 1 MPa 时, 轴向推力可达到 6 kN, 满足在中硬煤层中钻进对钻压的要求。 1.2正反扭转钻进技术 正反扭转钻进技术是滑动钻进过程中,在孔口 利用钻机加持钻杆按照设定的幅度做正反往复扭转 运动,使得靠近孔口一定长度内钻具与孔壁间摩擦 状态由静摩擦或滑动摩擦变为动摩擦,从而大幅减 小滑动钻进时孔内摩擦阻力,提高滑动定向钻进能 力[9-10]。 因钻进过程中孔内钻具在复杂受力工况下产 生弹性变形,因此通过控制扭转运动幅度,可保持 螺杆钻具工具面向角基本不变。 正反扭转钻进过程中,受扭转运动幅度和孔内 摩阻大小影响,扭转运动将沿钻杆柱自孔口传递至 孔内某一深度,在该深度处扭转运动产生的扭矩与 孔内钻具摩阻相平衡,称该深度位置为平衡点。在 孔内摩阻条件一定的情况下,扭转运动幅度越大, 平衡点越靠近孔底,反之则平衡点越靠近孔口。以 平衡点将孔内钻杆柱划分为 2 个典型区域[11] 扭转 运动区和滑动运行区,扭转运动区内钻具做正反扭 转与滑动的复合运动,其运行特点与复合钻进相 似,该区域钻杆柱与与孔壁间摩擦阻力得到大幅度 减小; 滑动运行区为孔口扭转运动未影响到的区域, 该区域内钻具仍仅做纯滑动运动,其存在保证了螺 杆钻具工具面向角值不变。这种将复合钻进与滑动 钻进相结合的扭转钻进工艺方法既可有效减小滑动 钻进阻力, 又保证了定向钻进控制精度。 2工程实践 1) 工程概况。保德煤矿是神东煤炭集团下属的 高瓦斯矿井, 其规划的二、 三盘区工作面走向长度普 遍超过 3 000 m。为实现大盘区煤层瓦斯全面超前 治理,在保德煤矿二盘区 81210 工作面开展 3 000 m 以上顺煤层超长定向钻孔工程实践,并应用了滑 动定向钻进减阻技术。81210 工作面走向长度约为 3 340 m, 倾向长约 240 m, 所含煤层为 8煤, 平均厚 度 6.8 m, 煤层坚固性系数约 1.7, 煤层中上部及中 下部分别分布有厚 0.4 m 和 0.6 m 夹矸层,坚固性 系数约 2.0, 煤层总体稳定性良好。 2) 施工情况。 2019 年 8 月至 9 月, 钻进用时 21 d, 完成了 1 个主孔深度 3 353 m 的顺煤层超长定向 钻孔,创造了煤矿井下同类钻孔深度记录。钻进过 程中开分支 13 次,主孔煤层钻遇率 100,钻孔总 进尺 4 428 m, 平均日进尺 210 m。钻孔贯穿 81210 工作面并与相邻三盘区二号回风大巷精准贯通, 中 靶坐标误差小于 0.15, 3 353 m 顺煤层超长定向钻 孔实钻轨迹图如图 1。钻孔施工中全程采用水力加 压钻进技术,在孔深超过 2 000 m 后采用正反扭转 钻进技术代替了纯滑动钻进,均取得了明显的减阻 效果。 3滑动定向钻进减阻效果 3.1水力加压钻进减阻效果 采用水力加压螺杆钻具施工 3 353 m 钻孔与采 用常规螺杆钻具施工 2 570 m 钻孔滑动钻进给进压 力对比图如图 2。 可以看出, 采用水力加压螺杆钻具 时钻进给进压力明显小于常规螺杆钻具,说明水力 加压钻进有效降低了超长定向孔内滑动钻进阻力。 对比分析采用 2 种螺杆钻具时滑动钻进给进压 力随孔深变化曲线, 可划分为 3 个阶段 1) 0~900 m 孔段。这一阶段滑动钻进给进压力 随孔深缓慢增长,钻进阻力较小,无论采用常规螺 杆钻具或水力加压螺杆钻具,钻机充足的给进能力 均能轻易克服钻进阻力保证正常钻进,此时采用水 力加压螺杆钻具未显示出明显优势;但仍可看出, 118 Safety in Coal Mines Vol.51No.11 Nov. 2020 第 51 卷第 11 期 2020 年 11 月 采用水力加压螺杆钻具钻进时给进压力较采用常规 螺杆钻具时小,原因是水力加压螺杆钻具在钻进过 程中输出了碎岩钻压,降低了对钻进系统给进压力 的需求,钻机表压相应减小,减小幅度在 0.2~0.5 MPa 之间; 2 ) 900~1 700 m 孔段。这一阶段采用水力加压 螺杆钻具钻进时给进压力开始明显小于采用常规螺 杆钻具,其原因是采用常规螺杆钻具钻进时钻压完 全来源于钻机, 此时受钻杆柱柔性增强、 钻孔弯曲、 钻具与孔壁接触面积增加等因素影响,钻压在传递 过程中损失率高,到达钻头部位的有效钻压少, 只 有通过不断提高钻机给进压力来维持钻进,因此钻 进系统给进压力随孔深开始加速增长;而采用水力 加压螺杆钻具钻进时, 钻压由螺杆钻具提供, 孔底钻 进阻力明显减小, 钻具在孔内弯曲状态大大改善, 钻 机给进压力主要用于克服钻具与孔壁间摩擦阻力以 推进钻具, 给进压力随孔深呈线性增长, 增长速率明 显小于采用常规螺杆钻具时的增长速率。孔深 1 700 m 时,采用常规螺杆钻具和水力加压螺杆钻具 滑动钻进给进压力分别为 14 MPa 和 9 MPa。 3) 1 700~2 200 m 孔段。采用常规螺杆钻具滑 动钻进给进压力继续加速增长,且随孔深增加钻压 在传递过程中损失率愈加严重,因此滑动钻进给进 压力增长速率逐渐增大并快速逼近钻进系统给进力 极限值;采用水力加压螺杆钻具滑动钻进给进压力 开始加速增长, 但增长速率低于常规螺杆钻具, 孔深 为 2 200 m 时,采用常规螺杆钻具和水力加压螺杆 钻具滑动钻进给进压力分别为 23 MPa 和 16 MPa。 3.2正反扭转钻进减阻效果分析 在孔深 2 000 m 后实施滑动定向钻进时,先采 用纯滑动钻进一定距离,之后按照扭转幅度 0.4~1 圈实施正反扭转钻进,分别记录 2 种钻进工艺的钻 进参数,反扭转钻进与滑动钻进给进压力对比图如 图 3。 可以看出, 采用扭转钻进时给进压力较滑动钻 进明显降低。 图 2滑动钻进与采用常规钻进给进压力对比图 Fig.2Comparison of feed pressure of sliding drilling 图 13 353 m 顺煤层超长定向钻孔实钻轨迹图 Fig.1Actual drilling trajectory of 3 353 m ultra long directional drilling along coal seam 119 Safety in Coal Mines 第 51 卷第 11 期 2020 年 11 月 Vol.51No.11 Nov. 2020 在孔深 2 010~2 226 m 孔段,采用正反扭转钻 进与纯滑动钻进对比试验 6 次,扭转钻进给进压力 10~13 MPa, 较纯滑动给进压力降低 2~4 MPa; 在孔 深 2 274 m 后采用纯滑动定向钻进时给进压力已达 钻机额定压力极限值,而采用扭转钻进给进压力为 15~16 MPa, 仍可实现滑动定向钻进。 在实施正反扭转钻进前和扭转钻进后分别测量 记录螺杆钻具工具面向角值,扭转钻进前后工具面 向角变化情况见表 1,据此计算正反扭转钻进造成 的工具面向角值变化幅度在 0~40之间, 并随扭转 钻进次数增多,操作人员对该工艺控制愈加熟练, 扭转钻进造成的工具面向角值改变有减小趋势。 4结语 深孔条件下进行滑动定向钻进时,采用水力加 压钻进技术和正反扭转钻进技术具有明显的减阻效 果。在煤矿井下施工超长定向钻孔时,采用复合定 向钻进工艺,结合滑动定向钻进减阻技术,可有效 提高定向钻孔深度、钻进效率和钻孔轨迹控制精 度,对于提高煤矿井下定向钻进能力、实现井下大 区域煤层瓦斯超前治理具有重要意义。未来应研发 井下正反扭转钻进系统,实现扭转钻进机械、智能 化控制, 提高该技术安全性、 控制精度和实施效果。 参考文献 [1] 石智军, 李泉新, 姚克.煤矿井下 1 800 m 水平定向钻 进技术与装备 [J] .煤炭科学技术, 2015, 43 (2) 109. [2] 许超.基于复合钻进技术的煤层瓦斯抽采定向钻孔施 工 [J] .煤矿安全, 2015, 46 (4) 130-133. [3] 刘建林, 李泉新.基于轨迹控制的煤矿井下复合定向 钻进工艺 [J] .煤矿安全, 2017, 48 (2) 78-81. [4]Frank Hungerford, Wayne Green. Inseam Boreholes to and Beyond 2000 m with a Combination of Slide and Rotary Drilling[C] // Coal Operators Conference 2016. University of Wollongong, 2016 223-235. [5] 李泉新, 石智军, 许超, 陈殿赋.2 311 m 顺煤层超长定 向钻孔高效钻进技术 [J] .煤炭科学技术, 2018, 46 (4) 27-32. [6] 石智军, 许超, 李泉新, 等.煤矿井下 2 570 m 顺煤层 超深定向孔高效成孔关键技术 [J] .煤炭科学技术, 2020, 48 (1) 196-201. [7] 苏义脑, 谢竹庄. 螺杆钻具和多头单螺杆马达的基本 原理 [J] .石油钻采机械, 1985, 13 (4) 1-10. [8] 谢竹庄.螺杆钻具推力轴承的载荷研究 [J] .石油机械, 1993, 21 (3) 26-31. [9] 易先中, 李智鹏, 周元华, 等.地面钻柱扭摆方法释放 井下摩阻的研究进展 [J] .钻采工艺, 2014, 37 (4) 73-76. [10] 李智鹏, 许京国, 陶瑞东, 等.扭矩摇摆技术研究现状 [J] .钻采工艺, 2016, 39 (6) 28-30. [11] 韩烈祥.基于静摩擦扭矩释放的快速滑动定向钻井 技术 [J] .天然气工业, 2015, 35 (11) 60-65. 作者简介 王鲜 (1991) , 陕西兴平人, 助理研究员, 硕士, 主要从事钻探工艺技术研发及推广工作。 (收稿日期 2019-12-20; 责任编辑 李力欣) 表 1扭转钻进前后工具面向角变化情况 Table 1Angle change before and after twist drilling 孔深/m 扭转钻进前 工具面向角/ ( ) 扭转钻进后 工具面向角/ ( ) 工具面变化 / ( ) 2 136 2 1 60 2 202 2 226 2 274 2 436 190 55 100 140 125 20 150 23 100 125 115 20 40 32 0 15 10 0 图 3钻机系统给进压力对比图 Fig.3Comparison of feed pressure of drilling rig system 120
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