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, 河 台金矿提高金浸 出率 降低 一 氰化物消耗 的实践 北京有 色冶 金设计研究总 院郑晓倩 , 1/ 弓, {’ 【 摘要】 在利 用 助浸 剂 技术、 改进工 艺流 程基 础上, 提高了 高 铜金 精矿的 授出 率 盈其它生产 指标. 降低了氰化物用量。 /, . 越 , APPLI CArn0N 0F I M P ROVI NG GOLD I A咖I NG RA_ r E AND REDUCI NG C0NS UM PT1 0N 0F CYANI DE D HETAI G0LD M I NE B e i j i r C e m T a l E n g i n e e r i n g& R e a r d 1 I n s t i t u t e f 0 r No n一 e r r o u s M e t a l l u r g i c a l I n d u s t r i e s Zh e n g Xi a o q i a n 【 A K b T R A C I “ 】B a s e d o n u s i n g l e a c h in g a id s a n d imp r o v i n g t e c h n o l o g ic a l p r o c e s s , t h e g o l d l e a c h i n g r a t e o f g o l d c n q e n t r a t e wi t h h h c o p p e r a n d o t h e r p r o d u c t i o n i n d e x e s a r e r a i s e d,t h e mn s t n n p t i o n o f c y a n i d e a l e r e d u c e d . KEY W ORDSLe a c h i n g a i d s Te c h n o l o g i c a l p r o c e s s C y a n i d e Le a c h i n g 1 前言 广东省河台金矿矿石属于贫硫化物含铜 金 矿 石 ,含 硫1 . 3 5 %左 右,含 铜0 . 2 %~ 0 . 3 %, 含金 4 ~4 . 5 g / t ,金嵌布粒度很 细, 平均粒径为 1 6 p .m。 河台金矿设计的提金工艺流程为浮选精 矿氰化,原矿品位4 3 8 g / t 。浮选精矿含 A u 5 9 . 1 0 g A ,含C u 3 . 4 4 %。氰化流程为二浸 二洗 ,贵液锌粉置换。浸 出率为 9 5 %,洗 涤率和置换率均为9 9 . 5 %。 金精矿氰化提金的主要问题是精矿中含 氰溶铜矿物及其它硫化物 ,它直接影响氰化 物消耗量。在生产工艺中,寻找有效的助浸 剂能大量降低氰化物用量 ,提高浸出率。在 萃取过程中,利用先进可靠的萃取技术降低 贫液中的铜及其它金属的含量 ,使贫液可以 全部返回,从而保证矿浆溶液的 C N~ 浓度, 降低氰化物用量。 2 矿石性质 河台金矿矿物组成简单,金属氧化物含 量很低。主要金属矿物除自然金外 ,以黄铁 矿、黄铜矿、磁黄铁矿为主,非金属矿物以 石英、绢云母、长石为主,含少量的碳酸盐 矿物。 矿石中主要有价组分为金 ,铜含量达到 综合回收品位 ,其余无经济价值 ,矿石多元 素分析见表 l 。 3 金精矿氰化试验 金精矿氰化试验表明p H值应在 儿~ l 2 .预处理时间在2 . 5小时以上 ,氰化钠用 量在 1 2 k g / t 以上 , 磨矿粒度 一 0 . 0 4 1 m m 有色矿山l 9 3 维普资讯 表 1 矿石 多元 素分析 结果 % 5 l 3 0 2 8 l 1 . 9 0 l 1 . 3 O 金精矿为烘 干后的精矿 为 了维 持 游 离 C N一 浓 度 在 1 0 ,/ 7 y -- 1 5 历 之间,在未限定氰化钠 消耗条件 下, 试验结果 见表 3 。 表 2中条件试验用的金精矿是烘干的矿 表 3 金精 矿氰化试 验 一 样 ,浮选的药剂对金精矿的浸出影 响较小 , 而表 3 试验金精矿是从现场取的金精矿,由 于浮选药剂的影响,氰化物消耗多,为了降 低氰化物消耗 ,必须加强金精矿的洗涤。 两种金精矿氰化试验都表明氰化物消 耗都很高。为了降低氰化钠用量 ,考察铜的 影响 ,又做了金精矿氰化试验二 ,见表 4 。 从表 4的试验结果可得出三次试验氰 表 4 金 精矿试 验 化钠分别 为 1 7 、1 9 . 9 5、2 8 . 2 7 / t ,金的 浸出率由 7 1 %、8 4 %到 9 6 . 5 6 %。铜的浸出 率均在 2 0 %左右,即有约 2 0 %的铜易消耗 氰化钠,按理论计算 需消耗 1 0 k g / t 的氰化 物,可见为了降低氰化钠 消耗 ,保证金的浸 出率 ,必须减少这部分可 溶铜 的氰化 物消 耗,要达到这样 的目的,可以选择一种助浸 剂或添加剂,它能降低铜的浸出率而不影响 金的浸出,从而降低氰化物的消耗。 助畏剂的试验表明 ,它能降低铜的畏出 率,提高金的浸出率,氰化钠消耗也降低到 8 k g / t ,试验结果见表 5 。 由表 5分析 加入助浸荆使金 的漫出率 能提高到 9 8 %以上,而氰化钠用量降低到 8 k g / t ,助浸剂的用量 4 ~6 k g / t ,铜 的漫 出 率由3 7 1 0 %降低到 3 . 5 6 ,S的浸 出率 由 2 7 3 3 %降低到 4 . 5 %, 可见助浸剂的作用在 于降低可溶铜及其它硫化物对 氰 化 钠 的 消 河台金矿提高金提出率 降低氰化物消耗的实践郑晓情 邮编 1 0 0 0 3 8 维普资讯 袭 5 助 浸剂试 验 结果 耗,叉活化了金的浸出 .从而在氰化钠用量 减少时,金的浸出率反而提高。 4 助浸剂的应用理论浅析 河台金矿 的矿石属于贫硫化物 含铜矿 石,且大多铜以黄铜矿形式存在,黄铜矿在 氰化物溶液中溶解率很小 ,只含有少量的辉 铜矿等可溶性矿物,经过浮选后 的精矿硫和 铜都得到了富集 ,在氰化过程中与氰化物反 应消耗氰化物 ,妨碍金的溶解。 硫离子的存在,会在金粒表面生成一层 不溶的硫化亚金薄膜使金钝化难 以溶解,硫 还能与氰化物生成对金不起溶解作用 的硫代 氰酸盐而消耗氰化物,可溶性硫化物易氧化 成硫酸盐和硫代硫酸盐。可溶性铜 的存在则 直接与氰化物反应生成稳定的络合物.消耗 大量的氰化钠,参见下列二式 2 C C O3 8 Na |N一 2 Na 2 C u C N 3 C N 2 2 Na 2 C O3 2 C u 2 S4 Na CN 2 1 4 2 O O __ C u 2 C N z C C NS 2 4 Na OH 助浸剂的加入有利于金的溶解动力学体 系,使之形成一种 良性 的金溶解体系。助浸 剂既是氧化剂又是一种催化剂,它能沉淀可 溶性硫化物或者加速它氧化生成稳定的硫酸 盐。由于助浸剂的加入,整个金的氰化溶液 体系氧化还原 电位增加 ,激活已钝化的金颗 粒表 面.防止在金颗粒表面生 成新的钝化 层 , 使金 在较低 的氰化物溶液 中浸出率增 加.它能与部分可溶性铜发生反应,阻止它 与氰化物反应 .降低铜 的浸出率,使整个金 的溶解体系优化。 5 河台金矿的生产 实践 河台金矿从 1 9 9 7年 3月试车投产以来 , 在用药上采用了助浸剂技术 ,在流程中加强 了脱药洗涤,并且利用了先进可靠 的萃取技 术 ,使得主要生产指标均高于设计指标 ,见 表 6 。 袭 6 河台金矿主要生产指标 生 6 8. 4 10. 78 8 6 98 8 6 在流程上,河台金矿加强了脱药洗涤作 业 ,即在原浸前浓密加了一台厢式压滤机对 浮选金精矿进行压滤,以减少浮选药剂对浸 出的影响。 设计贫液大多返 回到浸 出、洗涤作业, 少量进行酸 化处理 ,由于贫 液 中 含 有 约 1 g / L的铜.随着贫液循环次数增多,铜离子 含量不断增大 ,进一步恶化浸 出作业环境, 降 低 浸 出 率。河 台 金 矿 利 用 先 进 的 萃 取 技 术 ,用 阴 离 子 交 换 萃 取 剂 将 贫 液 中的 A u C N 2-、A g C N f、 c u C N I 一、 Z n C N i 一萃取到有机相 中,使贫液中基本 只含游离 C N一 返 回到金精矿浸前调浆和浸 后洗涤,这样既节约了氰化钠的消耗 ,又能 保证浸出的环境,降低铜离子的影响 ,提高 浸出率。 6 结 语 多年来因含铜高而使河台金矿难 以实现 就地产金 的难 题 .通过进一 步的研究 和实 践,终于实现了就地产金 .并且各项生产指 标均好于设计的指标 。 有色矿山 1 9 9 9 3 维普资讯
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