选厂石灰制乳和添加系统改造实践.pdf

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。 一3 /选厂石灰制乳和添加系统改造实践 。 / 江西铜业公司银山铅锌矿李水雄 【 摘要 】对 选厂石灰崩 乳和添加系 统进行了改 造, 采用了全闭 路循环工 艺, 选用了 湿式消化 々 功锰 THE S Y. 汀 M T0 P REP A LRE AND ADD U M匝 MⅡj K Y imh a n L e a dZ in c Mi n e o f J ia n g x i C o p r I n d u s t r y C o r p o r a t i o n L i S h u l x l o n g 【 A B S T R A C T】S u c c e s s f u l r e c o n s t r u c t io n o f t h e c o n c e n t r a to r s s y s t e m f o r p r e p a r i ng a n d a d di n l i l l l e mi l k b y t h e i nt r o d u c i n g t e c h n o l o g y o f c o mp l e t e c l o se c y c l e a n d s e l e c t e d t h ep me m o f we t d i g e s t e r a n d s p i r a l g l - a d e l “h a s b e t t e r s o l v e d t h e rel a t e d p r o b l e ms a n d d i f f i c u l t i e s , a n d o b t a i n e d g o o d t e c h n i c a l r e s u l t s . KE Y W 0 RDS [ 3 memj Ⅱ p r e p a r a t i o n Add i t i o n R e c o mt r u c t i o n l 前 言 有色矿山选矿厂普遍使用石灰作矿浆 p H 值调整剂 。然而,在生产过程中,常见因石 灰乳供给不畅而影响了正常生产。为解决这 一 难题,进行了大量的试验。现介绍我厂石 灰制乳和添加系统成功改造的实践经验。 2 石灰乳供给系统现状 石灰lti l S L 和添加系统工艺过程如图 1 所 示。 制乳车间块灰处理量 l O L / d 。 整个系统由 三部分组成 1 块灰制粉; 2 灰粉乳化 ; 3 灰乳输送及添加。 系统主要存在下列问题 1 本地区石灰制灰厂均采用立式连续 煅灰窑,用煤作燃料。 大量煤渣混进块灰中, 还有部分灰石未烧透夹杂 “ 疮子 ” 。由于系统 无除渣设施,这些渣石常堆积而压埋搅伴桶, 给乳液添加带来很大麻烦 。阀门调节困难, 大量灰乳流失,生产成本高。 图i 改造前工艺流程图 I 一块灰;2 一球、捧磨机;3 一石灰仓4 一皮带; 5 搅拌乳化桶;6 一砂泵7 一搅拌缓冲桶; 8 阀门; 9 一浮选机 2 采用普通闸阀或自 制燕尾槽闸阀无 选厂石灰制乳和舔加系统改造实践李水雄 邮编 3 “2 4 2 0 1 , 水 I r 维普资讯 法满足现场添加要求 。一是难 以调准用量 , 二是易结钙锈死 。 3 输送管道灰乳流速小,所有的碳钢 管易结钙 ,影响乳液流通 ,维修工作量大。 4 受客观条件限制搅拌缓冲捅中多 余的石灰乳难以在小坡度的输送管 自流 .这 种供乳方式对灰乳的利用率低 ,浪费严重 。 3 工艺流程改造 我厂石灰制乳和添加系统的改造分两个 阶段进行 第一阶段,在原有设施的条件下, 采取一些技术措施进行局部的改造;第二阶 段,设计采用了新工艺、新设备,改造了石 灰制乳和添加系统的全过程 显示了良好的 技术效果 。以下分别予以介绍 。 3 。 i 第一阶段改造 工艺流程见图 2 图 2 第~阶段改造后工艺流程 1 一块灰2 球、 棒黯机3 一石灰仓 4 一皮带 5 一搅拌乳化捅; 6 ~砂泵 ; 7 一搅拌缓冲桶;R一阀门 9 浮选机; 1 o 一贮液桶 I _ 一砂泵; 1 2一灰渣沉淀桶 1 3排渣阀 该方案中,主要采取了以下技术措施 1 用泵输送灰乳,增加了流速,避免 了灰渣沉淀堵塞管道的现象 2 用一台立式泵将灰乳输送到高位搅 拌缓冲桶中. 经贮液桶和灰渣沉淀桶再返回到 原搅拌乳化桶, 形成闭路循环胡j 立式泵扬送 _灰乳, 停电后泵叶轮不会出现倒转, 也无砂泵 需安装高压密封水的要求, 且磨耗件寿命长。 3 灰乳循环积存的粗颗粒灰渣逐渐增 多.堵塞输送管道和缓 冲桶 。对此,在供乳 主回路中,串联 了一个灰渣沉淀桶,较好地 解决了这个问题 。 灰渣沉淀桶的结构如图 3所示,在铁桶 底部安装了都有多个小孔的压力水管,管中 充入高压水 ,利用水流上升力与粗颗粒灰渣 的自重差进行分级 。灰渣沉积到一定量后 , 开启底阀排放 使用表明该方法设施简单 , 维护量小,能满足一般现象使用。 缺点是 只能由人工间断排渣 ,排渣的同时,有部分 灰乳流失。 图 3 灰渣沉淀桶示意图 4 改用P V C 管输送灰乳 。 原用碳钢 管作灰乳输送管道 ,管内壁极易结钙 ,且 由 于灰乳流速小,公称直径 5 O m m 的碳钢管使 用半年后 ,钙层可达 l O m m ,极难清理 。改用 聚氯乙烯管后,效果很好 。由于其表面光滑 , 钙仅附着于管壁 ,结不死 。公称直径 7 5 ram 的塑料管使用一年后,内壁钙层厚仅 -3 ram , 清理时,只需轻敲管壁 ,钙层即可破碎脱落 。 塑料管存在老化问题,一般 3 -4 年需要 更换一次。 5 用 Z B X胶管阀 耐碱型取代燕 尾槽闸阀或普通碳钢闸阀,使用效果好。利 用胶管受外力作用发生变形来控制流通口径, 也 利用这个形变破坏胶管内壁附着的结钙, 由于机械结构不直接接触灰乳,阀门使用方 便灵活 、且寿命长 。 6 与胶管阀门配合 自制了观察斗。观 察斗用 2 f i l m碳钢板焊制,上部开口,用来观 测灰乳的流量。观察斗一端紧接胶管阔,这 样方便了操作 、安装和维护 。 通过以上改造,整个流程畅通 ,改变了 以前的不正常状况 。 灰乳浪费大幅度减少, 有色矿山 1 9 9 8 . 维普资讯 石灰单耗由 1 9 8 9 年的 5 . 3 1 k g / t 矿降为 1 9 9 0 年的 3 . 5 k g / t 矿。 3 . 2第二阶段改造 工艺流程见图 4 图4 第二阶段改造后工艺流程 】 一格筛;2 一块灰七; 3 一绐料机 ;4 一湿式消化 机;5集浆斗; 6 螺旋7 一砂泵;8 一水力旋流器; 9振动筛; l O 一立式泵 1 _ 一灰乳贮存搅拌池;】 2 砂泵; 1 3 一阀门; 1 4 一阻尼阀;】 5 浮选机 经过第一阶段改造后,系统还有必要进 一 步完善 1 干法制粉乳化工艺工人劳动 强度大,环境条件差; 2 粗颗粒灰渣在供 乳循环中靠人工间断排渣,工艺稳定性差; ‘ 3 多添加点集中调控添加管路过长,现场 操作不便。 为解决以上问题,借老系统的设备急待 更新的时机,建设了新的系统 。 新系统主要技术措施和设备选择如下 整个制乳系统采用全闭路工艺。 制乳采 用 9 0 0 m m 6 5 0 0 m m湿式消化机。 相对球磨 机而言,具有工艺适用、能耗低,劳动条件 好等优点。消化机出料端中心排出1 5 m m以 上粗渣石, 一1 5 m m产品进入螺旋分级机, 螺旋分级机同时起消化和分级作用。二次分 级采用细筛,具有较高的分级率,能降低灰 分损失。螺旋溢流经水力旋流器分级,保证 进入贮存搅拌池的灰浆粒度,为下步的闭路 压力输送和添加创造了条件。 灰乳扬送采用 5 O Z D J 型泵,与其它砂泵 相比,这种带副叶轮结构的泵 ,避免 了密封 水的介入从而不会降低灰乳浓度。 各添加点根据用量采用不同口径的胶管 阀,用塑料管引到各添加点。主输浆管围绕 在添加点周围,管线短,很少出现堵塞现象, 调整用量相当方便 。 在主输浆管上串联了阻尼阀门,石灰乳 在主管路和贮存搅拌地之间循环流动,泵出 口区段管压高于入贮存搅拌池区段, 各分支加 乳点的乳液用量也不尽一致, 可调整阻尼阀的 通径来平衡管路各区段石灰乳的压力和流量。 我厂主输浆管全长近 2 0 0 m , 添加点近 2 o 个, 主管道采用了公称直径 7 5 m m的碳钢管。 4 结 语 ‘ 1 石灰乳通常用作浮选矿浆 p H值的 调整剂 。 石灰制乳和供给直接关系着生产, 大多中小型有色矿山存在着制乳和添加不畅 问题,可参照上述办法加以必要的改进; 2 第二阶段的改造后的工艺流程,能 保证稳定和合格的石灰乳。如果配套 p H自 控仪,则能实现石灰乳的自动按需添加。 经过 3 年多连续运转表明该系统具有 设备运行可靠, 设施维护量和工人劳动强度小 环境条件好, 操作方便,节约用电等一系列优 点。1 9 9 3 年比1 9 9 0 年吨矿石灰消耗下降 l 5 ‰ 制乳系统日 处理块灰 1 5 t , 灰乳浓度 1 o %。 最后需指出的是在N-Y L 过程中,有些 石灰块在短时间内难以消化,一般有1 0 % --2 0 % 的有效灰份作为废渣丢弃而损失。 上接第 2 8页 5 结 语 选厂在碎矿生产通风除尘技术改造与实 践中, 取得了满意的效果。 “ 分散吸风,集中 除尘 ”的方式是可行的,尤其是旋涡泡沫除 尘器改造实践的成功,对矿山生产和其他生 产企业,将会起到积极的影响。 选厂石灰制乳和添加系统改造实践李水雄 邮编 3 2 4 2 0 3 l 维普资讯
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