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8214运输顺槽第7循环钻探事故分析会 近期,我矿钻探队在井下8214运输巷第七循环进行循环探放水施工作业,钻孔施工过程中均发生钻杆中部和接头等部位断裂,钻探工程不得不停止,并多次重新开孔,费时费工,第7循环施工共计花费16个小班。事故造成钻杆、钻头等捞不出来而丢失,合计丢失钻杆达250根,钻头若干,经济损失是一方面,钻探工期因此延长,对采掘生产也造成了重大影响,为加强矿井管理,杜绝类似事故再次发生,按照事故处理“四不放过”原则,矿井于2020年7月14日1500,在西风井会议室,由生产矿长李华组织召开了事故分析会。参会人员有技术副总胡义、防突队队长周先财、副队长吴家伦、通防部部长张耕、安全部王开鹏、本次施钻的探水工绍应申、瞿小雄、彭兴开、吕绍明、曾勇、陈清强等人员,根据现场察看与分析总结,得出事故分析情况如下 1、 原因分析 1、8214运输巷钻杆普遍存在使用周期较长,磨损严重,其中部分钻杆周身有肉眼可见的细小裂纹。 3、钻杆断裂处包括中部、接头丝扣处,均有裂伤绣痕。 4、断裂钻杆现场观察,断口处材质粗铁含量明显偏高(钢含量高不容易断裂,有韧性),据了解钻杆为非正规厂家生产,质量有一定缺陷。 5、由于钻杆周身磨损严重,卡瓦虽然是新的,但是和钻杆本身有较大的缝隙(个别有一根筷子多的缝隙,钻孔开孔时,工人用铁丝等插入固定),稳定性差,加上钻杆直径本来就细,在构造区、煤岩分界面及硬岩区时,给进力加大时很容易断裂。 6、施工的探放水孔,俯孔和仰孔均出现过钻杆断裂,但主要是俯孔断裂的情况居多。 7、由于8214运输巷整体为下山,每次探放水期间,迎头都首先底板未清理,且积水,造成底板软且钻探施工期间下沉(陷),钻机整体不稳,受力不均,对钻孔内钻杆也形成了一个扭矩,随着时间流失,钻杆终究不堪受力,断裂。 8、此次施工的钻头为多眼钻头,施钻过程中压力不大,原施工的独眼钻头未出现这种现象。 9、钻杆断裂位置8214运输巷施工的钻孔,最短断裂处为48根,最长断裂处为190根(退钻时)。 10、钻探队在8214运输巷也尝试过风力排渣,最长一次107根时,空口出现返水,风压尚可,但无法继续钻进,不得不放弃。 11、施工中,有时不返水,抱死时处理不当。 二、原因总结 1、钻杆质量有缺陷; 2、钻探施工时,底板不稳,别劲; 3、钻杆老化,磨损严重,钻杆周身和丝扣有裂纹; 4、钻机工,业务水平有待提高,责任心不足; 5、目前钻机无法更换,钻机配套的钻杆最大直径只能是50mm,不能换Φ63mm较粗坚固的钻杆。 三、处罚决定 1、防突队副队长负管理责任罚款500元。 2、本次施钻的探水工绍应申、瞿小雄、彭兴开、吕绍明、曾勇、陈清强每人罚款200元。 四、防范措施 1、 淘汰老旧钻杆,选择正规厂家且质量较好的钻杆(目前8214运输巷进了500根重煤科的,钻杆Φ50mm;二盘区东南翼辅助回风巷也进了200根重煤科的,钻杆Φ50mm),且其它施工地点以后也逐步更新质量好的钻杆。 2、 钻头使用独眼钻头,不再使用多眼钻头。 3、钻探工加强业务培训学习,稳钻机时,必须清底渣,发现底部淤泥多时,必须清淤,露出坚硬底板,底板垫枕木处理。一句话,钻探期间,必须稳钻,钻机受力均匀。同时学会卡钻、抱钻、吸钻等情形的处理技巧。 4、保持孔内清洁孔内岩粉、钻粉过多,超过0.3m时,必须专门捞取;钻进时,一般应等冲洗液返回孔口后(漏水孔除外),方可开车钻进。 5、合理选择钻头硬质合金或金刚石钻进时,应严格控制钻头的内、外径磨损。应在钻头结构设计和镶焊制造工艺上提高钻头的耐磨性,因此应合理选择钻头,在使用上防止过早磨损,磨损过度的钻头应及时进行更换。 4
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