关于矿井多水平智能化高效排水系统改造的研究与应用.pdf

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194 研究与探索 Research and Exploration 工程技术与创新 中国设备工程 2020.09 上 根据株柏煤矿原矿井设计,排水系统为分水平接力排 水。随着开采水平的逐步加深,矿井最深已接近 1000m,从 井下到地面共分为共有四个水平,如何实现四个水平高效经 济排水,成为矿井面临的主要问题。结合现场分析,实现 高效经济排水必须解决三方面问题(1)排水系统复杂、 涌水量不均匀的问题。矿井四个水平涌水量极不均匀,总 正常涌水量约 223m3/h,其中 -850m 水平为 9.5m3/h、-650m 水平为 21.7m3/h、-400m 水平为 106.6m3/h、-200m 水平为 85.21m3/h,目前,生产的 -850m 水平与 -650m 水平涌水量 合计仅为 31.2m3/h,约占矿井正常总涌水量的 13.99,而 上部的 -400m 与 -200m 水平涌水量分别约占矿井总正常涌水 量的 47.8 与 38.2,目前,采用分级接力排水,下水平泵 房受上水平泵房的制约,其中最上面的 -200m 水平泵房每天 平均排水时间在 28 ~ 30h 左右,一旦出现问题不能排水, 将会直接影响下三个水平,不能保证安全生产。如果采用最 低水平的单水平排水的方案,虽然系统变简单了,但排水用 电浪费的问题将更加突出。(2)占用岗位人员多的问题。 每个泵房均需安设专职司泵工,四个泵房每班 4 人,共需 12 人,加上 2 人替班共需 14 人,用工成本多、管理困难的问 题也比较突出。(3)用电时段调节困难、排水电费高。处 于底部的 -850m 水平与 -650m 水平涌水量较少,相对峰谷平 的用电时段调较为容易,但处于上部的 -400m 与 -200m 水平 受涌水量、水仓容量与水泵排水量影响,且人员操作难以使 四个水平的泵房达到系统性优化,致使平段排水时间较长, 难以实现高效经济排水。 针对以上问题,经过深入研究,进行技术分析论证,采 取了以下措施,矿井实现了多水平智能化高效排水。 1 优化排水系统、提高排水效率 通过分析,-400m 水平涌水量最大,不但本水平排水压 力大,而且对 -200m 水平造成比较大的压力,因此,是本次 改造的重点,由此确定了 -400m 水平直排水改造方案,该方 案只对 -400m 水平的排水系统改造,其他三个泵房不做变动, 关于矿井多水平智能化 高效排水系统改造的研究与应用 秦四祥 (山东能源临矿集团株柏煤矿,山东 临沂 276112) 摘要随着科学技术水平的提升,矿井排水问题也成为当下相关领域重点研究的课题之一。如何完成快速高效的排水, 降低劳动力成本,以及减少因排水不及时引发的煤矿生产故障,已经成为煤矿井下作业的重要组成部分,也是煤矿向着智 能化系统升级的重要组成部分。本文以株柏煤矿矿井主排水泵自动化系统改造为案例研究对象,通过对该矿井排水系统的 硬件与软件部分设计,达到了应用的实际工作效果,完成了株柏煤矿矿井主排水泵自动化系统改造的要求。期待通过本次 研究和对优化排水系统,引入自平衡高效排水泵,提高排水效率,以 PLC 控制为基础进行改造,实现 4 个泵房的远程监控, 去除司泵工,优化用电时段,实现智能化自动控制。 关键词自平衡高效排水泵;排水系统;PLC;智能化;高效 中图分类号U417.3 文献标识码A 文章编号1671-0711(2020)09(上)-0194-02 投资少、见效快。具体方案是将原有的泵房内的三台 MD280- 436 普通多级离心水泵更换为高效率的 MD450-609P 型的自平衡高效排水泵,从 -400m 泵房敷设两路直通地面的 管道 32512.5 型排水管路,减轻 -200m 泵房排水压力,同 时,提高整个排水系统的效率及可靠性。MD450-609P 型 自平衡高效排水泵排水效率不低于 76 左右,高于普通多级 离心泵 6 ~ 7,而且由于水泵排水量变大,-400 泵房每天 排水时间由 24h 缩短为 11h,平段时间减少 10h 左右,同时, -200m 水平泵房可完全控在谷段。 2 自动化、智能化排水减人提效 针对占用人员多、排水电价高的问题,株柏煤矿对控制 系统进行自动化、智能化改造,该系统不但可实现远程监控, 而且具备“峰、谷、平”用电时段自动调节的功能, 本着 水位优先的原则,实现各个水泵的智能化运行与泵房之间的 联动运行。 2.1 控制功能 (1)自动控制功能。本着水位优先的原则,实现各个 水泵的自动控制,当水位达到高位或不在高位并且处在用电 低谷时间段,将自动启动工作泵,当水位达到低位或不在高 位并且处在用电高峰段时自动停泵。当水位达到上限水位时, 自动启动“工作泵”及“备用泵”,直到水位低于高位时停 止“备用泵”只运行“运行泵”,当达到低位或不在高位而 处在用电高峰时间段时,自动停泵。 (2)手动一键控制功能。根据实际需要,也可以从自 动控制方式切换到手动控制方式。此方式下,操作人员在操 作台上人工手动控制。可对单个设备进行启、停操作,但此 时操作闭锁关系投入仍然对设备设有保护功能。同时,具备 一键控制功能即操作人员按住水泵启动按钮保持 5s,水泵控 制系统按照预设流程排真空、启动水泵、打开阀门、关闭排 真空设备、关闭阀门、停止水泵等自动控制简化操作流程。 (3)地面远程一键控制。地面控制界面美观实用实时 反映井下设备运行情况,井下集中控制台在将控制方式选择 195 中国设备工程 2020.09 (上) 中 国 设 备 工 程 C h i n a P l a n t E n g i n e e r i n g 目前,信息技术快速发展,相关行业对于遥感数据的需 求也在不断增长,越来越多的领域看到了遥感技术应用带来 的优势,注重不断提升技术分辨率,而遥感数据的供应远远 不能满足市场的需求,虽然遥感技术研究耗资大、周期长, 无人机航空遥感系统关键技术分析 马乐 (安阳职业技术学院,河南 安阳 455000) 摘要当前,无人机遥感技术在众多领域都实现了应用,相关技术的发展和应用前景比较大,针对无人机航空遥感系 统设计相关的技术, 对于促进整体技术应用拓展具有重要意义。 对此, 本文设计无人机航遥感平台, 研究无人机航空遥感系统, 研究相关系统设计的关键技术应用,分析无人机航空遥感系统有效应用的对策。 关键词无人机;航空遥感系统;关键技术 中图分类号TP79;V2 文献标识码A 文章编号1671-0711(2020)09(上)-0195-03 但是,数据研究依然势不可挡。现阶段,无人机作为遥感技 术的主要研究方向之一,其在环境监测、地质灾害预测、海 上监测、土地规划等领域都有广泛应用,而以往的无人机不 是为遥感目的设计的,很多遥感设备和无人机之间的适应性 为“地面远程”控制时,地面工控机被授予控制权限,可对 井下设备进行非检修操作实现远程控制。地面远程操作人员 用鼠标可实现一键远程启动、停止控制。 2.2 具体方案 水泵控制系统每套主要由以下设备组成地面控制站、泵 房 PLC 隔爆控制箱、本安操作台(含 10 寸液晶触摸屏)、 电动球阀、传感器、以太网光纤交换机、本安摄像仪、电缆、 软件等组成,实现控制水泵启停、电动闸阀开关、自动排真 空设备开关及各类保护、报警、故障诊断等功能。以下为具 体配置方案 (1)四个水平泵房分别配置 KXJ-212-30/1140660 E 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱,采用双快开门箱体, 内置西门子 PLC,电源、输入、输出、模拟量采集、通讯等 模块,输入、输出满足 MA 要求,增加隔离模块。安装在泵 房变电所硐室内,控制水泵电机启停、电动闸阀开关、电动 球阀开关,接收、显示电机电流信号以及水泵负压、正压、 水仓水位、管路流量、电机、水泵温度等信号。 (2)四个水平泵房分别配置TH24XD矿用本安型操作台, 操作台安装在泵房内,通过面板上面镶嵌的 10 寸真彩触摸屏 和不锈钢刻蚀模拟显示图形指示灯,水泵司机可以直观地了解 水泵运行情况及各个设备工作状态、各类仪表实时数据,简化 了开水泵流程,同时,方便司机记录水泵运行参数。 (3) 泵房内每台水泵配置了本安摄像仪和烟雾传感器, 实时监视水泵运行情况和环境状况,视频信号接 KXJ-212- 30/1140660E 矿用隔爆兼本安型可编程控制箱 , 可编程 控制箱内部装有以太网交换机,交换机将视频传至三恒交换 机网络里再传至地面。烟雾传感器接入可编程控制箱进行环 境检测。 (4)每台水泵吸水管位置和出水管位置将安装 GPD10 矿 用本安型压力传感器,用于检测水泵真空度和出水压力。所 有使用电动球阀统一改造成 DFB10/25 矿用隔爆型电动球阀, 用于实现远程射流排真空控制。每个泵房内环、外环水仓安 装一台 0 ~ 10m 量程超声波水位传感器和一台 GUY10 矿用投 入式液位传感器,用于检测水仓水位,所有泵房配置 3 套水 位检测传感器。每个泵房的两条主管路分别安装一台 GLC50G 矿用本安型超声波流量传感器,用于检测主管路水流量。 (5) 地面控制室放置数据通讯箱, 接收井下所传光数据, 配置两台工控机及 UPS 电源,两台工控机相互作为备用,对 泵房进行集中控制,实现地面对井下泵房的一键起动功能。 可实现地面实时对泵房运行状况和数据进行监视。控制室内 放置硬盘录像机以及液晶显示器,可对泵房视频进行存储和 显示。 (6)改造后,所有泵房地面统一集中操作,井下操作 台就地操作,实现每个泵房“无人值守”,每个泵房闸阀、 真空泵、球阀的供电集成到该泵房矿用隔爆兼本安型可编程 控制箱,即符合煤矿安全规程,也达到了集中控制目的。 每台水泵加装本安摄像仪、烟雾传感器,可实时监视监测水 泵运行情况和水泵运行环境。 3 结语 井下主排水系统作为矿井生产作业安全、高质开展的必 要保障,提升其运行的有效性和质量意义重大。将 PLC 控制 技术应用于主排水泵控制系统中,借由科学的程序设计,实 现了对井下主排水泵运行的远程智能操控,不仅使系统的操 作更加精准、有效,提升了管理质量,还能大幅缩减井下水 泵房作业人员数量,降低作业强度,实现矿井综合效益的显 著提升 参考文献 [1] 王益群,钟筑宁 . 机械控制工程基础 [M]. 武汉 武汉理工大 学出版社,2001. [2] 王春行 . 液压伺服控制系统 第二版 [M]. 北京 机械工业出 版社 .1992. [3] 贾振兴 . 基于 PLC 矿井智能化主排水系统的研究 [J]. 山东煤 炭科技 .2013. [4] 黄浩 . 机液伺服执行器的研究 [J]. 武汉科技大学学报 自然 科学版 .2001.
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