煤矿掘进工作面自动化远程控制技术的研究及应用.pdf

返回 相似 举报
煤矿掘进工作面自动化远程控制技术的研究及应用.pdf_第1页
第1页 / 共2页
煤矿掘进工作面自动化远程控制技术的研究及应用.pdf_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述:
技术应用T E C H N O L O G YA N DMA R K E T V o l . 2 7 , N o . 5 , 2 0 2 0 煤矿掘进工作面自动化远程控制 技术的研究及应用 孙建涛 ( 中国平煤神马集团平顶山天安煤业股份有限公司六矿,河南 平顶山 4 6 7 0 0 0 ) 摘 要在煤矿开采掘进过程中, 一些传统的机械设备无法充分满足煤炭开发量的需求, 主要表现为煤炭开发设备的安 全程度较低同时效率比较低下, 直接影响到了煤炭资源开发的整体效率。因此, 以矿井掘进工作面有效引入集控一体自 动化远程控制技术为例, 阐述了矿井自动化远程控制技术的深远意义。 关键词集控一体化;自动化远程控制技术;应用 d o i 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 0 0 6- 8 5 5 4 . 2 0 2 0 . 0 5 . 0 3 2 引言 在我国社会经济高速发展中, 对煤矿能源的生产和消耗都 是十分庞大的, 为了满足煤矿资源供应, 对煤矿生产工作提出 了很高的要求。由于煤矿生产环境和内容十分复杂, 往往煤矿 资源生产存在很大的难度, 为了提高煤矿生产水平, 逐渐投入 了煤矿机械自动化设备, 而想要充分发挥煤矿机械自动化设备 的作用, 一定要做好对设备的自动化控制。 实例概述 本文就以平煤神马天安六矿戊9 - 1 0- 2 2 2 9 0风巷掘进工作 面皮带、 水泵, 风机集控一体化安装与应用为例进行研究, 为建 立自动化工作面积累经验, 为实现自动化、 智能化、 无人化矿井 奠定基础, 避免让更多的员工在危险的环境下工作。 戊9- 1 0-2 2 2 9 0风巷地面标高( m )+1 8 0~+3 1 0 , 井下标 高( m )- 6 1 0~- 6 1 7 , 地面的相对位置为陈家沟。井下相对位 置为东部是四六矿边界, 西部是戊二下山保护煤柱, 南部是戊 8- 2 2 2 9 0- 采空区, 北部为实体。巷道上部为戊8- 2 2 2 5 0采空 区, 施工期间顶板压力大, 地鼓、 帮鼓、 顶板下沉明显。该工作 面设计长度为 18 0 5m , 车场外围运输系统主要由原戊戊 8- 2 2 2 5 0机车场返修改造而成, 主要由出煤道、 上山运输巷、 风巷 外段运输巷、 风巷一号下山运输巷、 风巷中段运输巷、 风巷二号 下山运输巷、 风巷里段运输巷、 切眼八部分组成, 意味着将安装 8部胶带运输机, 该工作面采用综掘机掘进, 风动钻机打帮锚 杆, 胶带输送机出渣, 液压钻机施工顶锚及树脂锚索, 采用综掘 机掘进。该工作面水文地质情况中等, 水源主要为顶板砂岩含 水层、 裂隙水及浅部老空水。 面对这种复杂的掘进条件, 为了保证工作人员可以进行安 全高效的生产工作, 相关技术人员需要加强对煤矿智能化工作 面进行研究, 提高工作中的智能化和自动化, 避免让更多的员 工在危险的环境下进行工作。 自动化远程控制技术的实践及应用 由于该工作面地质条件、 施工工艺、 运输系统的复杂性, 相 关技术人员深入研究制定了一套符合现场实际的技术升级改 造方案, 决定采用皮带、 水泵、 风机集控一体化远程控制技术。 控制部分接入井下的防爆计算机和地面的上位工控机, 语音接 入传输接口上传到地面的语音对讲。K H P 1 7 8 K的通信端子与 K H P 1 7 8 K- Z采用 M O D B U SR T U协议, 硬件使用 4 8 5进行通 信。数据利用 T C P协议传输, 采用网线将数据同时传入到井 下的防爆计算机和地面的集控调度室上位工控机。可选择不 同的操作模式, 如可以现场操作、 井下控制室 K H P 1 7 8 K-Z上 控制操作、 在防暴计算机上监控操作、 在地面上位机监控操作。 K H P 1 7 8 K- Z主要由 1 0 . 2寸触摸屏、 西门子 P L C、 语音模块、 光纤 K块组成, 可以稳定控制皮带运行, 水泵开关停开、 风机倒 台等功能还具有语音播报、 打点、 通话功能。 2  1 井下皮带的集控系统 煤矿井下运输离不开胶带, 为了确保煤炭资源传送的连续 性, 必须要提高带式运输机的运输量及安全性, 经过相关人员 的不懈努力, 该工作面运输成功实现集中控制。计算机的分布 控制系统作为本煤矿胶带的运输的集中控制系统, 在实际应用 中发挥着良好的作用。皮带集控主要由 K H P 1 7 8 K煤矿用带式 输送机保护控制装置( 每个皮带配置 1台) 、 K H P 1 7 8 K- Z1台 和若干皮带保护传感器、 语音信号器等组成。控制部分接入井 下的防爆计算机和地面的上位工控机, 语音接入传输接口上传 到地面的语音对讲装置。 戊9- 1 0- 2 2 2 9 0风巷将巷道内的 8部皮带的 K H P 1 7 8 K煤 矿用带式输送机保护控制装置连接起来, 在第三部皮带设立 井下总终端控制点, 井下操作人员可在此处进行皮带的操作。 然后由网线经井下的信息接收器传至地面的上位工控机, 实 行井下与地面双监控、 双管理, 达到了 8部皮带的正常运转与 08 技术与市场技术应用 2 0 2 0 年第2 7 卷第5 期 检测。 主站、检测传感等都是控制系统的重要组成部分, 一般在 胶带机的现场对控制分站进行安装, 这样就能对胶带机进行有 效的控制, 提升对信号的检测效率, 对设备进行可靠的控制; 在 对胶带机进行控制时, 不同的胶带机有不同的分站, 实现对胶 带机的单独控制。在井下集中控制室中是主站的布区域, 在对 胶带运输系统进行控制时, 可以分为手动与自动 2种方式, 一 旦在运行过程中出现故障, 就会对发生故障的位置与性质进行 显示, 还能够实现对胶带机和给煤机等启停以及相关皮带问闭 锁控制等的遥控。同时该系统在实际运行中, 还能对物料的探 测、胶带的速度和跑偏与温度的保护等进行检测, 这样就能极 大地提升煤矿机作业时的可靠性与安全性。 2  2 掘进工作面风机、 运输联动集控系统 由风机控 制 器 K H P 1 7 8 K( 每 组 风 机 配 置 1台) 、 1个 K H P 1 7 8 K- Z和风筒传感器、 瓦斯传感器、 电流互感器组成, K H P 1 7 8 K和 K H P 1 7 8 K- Z之间采用 M O D B U SR T U通信协议, R S 4 8 5通信的 A 、 B选用矿用屏蔽电缆。接线板的控制 A B和 语音 A B都是直通接法, 控制部分接入井下的防爆计算机和地 面的上位工控机, 语音接入传输接口上传到地面的语音对讲 装置。 井下风机控制器与下井皮带终端控制器相连接, 终端控制 器可满足井下操作人员操作皮带时同时对风机进行监控管理。 风机的管理权限也由井下的信号接收器传输到地面, 避免了因 风机出现故障, 井下人员不能及时发现造成事故, 可由地面的 上位工控机及时发出警告, 地面人员及时发现进行处理并通知 井下人员, 不但实现了远程控制也实现了地面、 井下双重监测 动态管理的目的, 而且还进一步缩短了故障排除时间, 确保了 设备正常运转率。 2  3 水泵集控系统 由于该备用工作面水文地质条件复杂和地理位置特殊及 巷道走线长度远, 巷道积水点较多, 因此需多台水泵联锁抽水 才能达到安全生产标准化的要求。水泵集中控制系统由 K H P 1 7 8 K ( 每个水泵配置 1台) 、 1个 K H P 1 7 8 K- Z和液位传感 器( 每个水泵配置 1台) 、 电流互感器 组 成, K H P 1 7 8 K和 K H P 1 7 8 K-Z之间采用 M O D B U SR T U通信协议, R S 4 8 5通信 的 A 、 B选用矿用屏蔽电缆。接线板的控制 A B和语音 A B都 是直通接法, 控制部分接入井下的防爆计算机和地面的上位工 控机, 语音接入传输接口上传到地面的语音对讲装置。 目前戊9 - 1 0- 2 2 2 9 0风巷只有 1台固定 1 5k W水泵。井下 水泵控制器与下井皮带终端控制器相连接, 终端控制器可满足 井下操作人员操作皮带时同时对水泵进行监控管理。水泵的 管理权限也由井下的信号接收器传输到地面。水泵设置有自 动感应器, 在水位达到设定水位线时, 水泵会自动开启进行抽 水作业, 也可由地面的上位工控机设置定时抽水功能。 在戊9 - 1 0- 2 2 2 9 0风巷进行交面后, 巷道内会设置多部水 泵, 采用水泵集控后, 可大大避免了人工巡查抽水的浪费及因 抽水不及时所造成的事故影响。 煤矿采掘设备集群控制的技术优势 1 ) 减人。通过集控的自动化改造, 让设备代替司机和巡检 人员值班, 可以大大减少采掘皮带巷道的工作人员。 2 ) 节能。通过集控的自动化改造, 控制主机根据传感器采 集的信号, 可实现有煤逆煤流开皮带, 无煤可以顺煤流开皮带, 皮带拉空自动停车的功能, 可以有效减少皮带机空转带来的电 能浪费。 3 ) 增效。通过自动化监测监控, 提高采掘皮带工作的稳定 性和可靠性, 可以有效减少皮带机空转带来的设备磨损, 延长 设备寿命, 减少皮带托辊等耗材用量。 4 ) 及时。发现风机故障, 水泵水位过高, 能够及时由地面 的上位工控机发出警报, 及时处理故障, 通知井下人员进行故 障查询。 结语 现阶段, 我国煤炭的开采率仍然无法满足我国工业发展的 需求, 并且煤矿开采工作中, 也会因为设备的老化、 矿井环境等 多方面因素的影响, 而为工作人员带来威胁, 只有良好的运用 煤矿设备自动化技术, 才能够真正地提升煤矿设备的安全性能 与稳定性能, 从而确保工作人员的安全, 进一步提高煤矿开采 工作的效率。 参考文献 [ 1 ] 崔颂芳. 煤矿机电自动化设备自动化控制技术分析[ J ] . 工程技术, 2 0 1 0 ( 8 ) 2 1 . 作者简介 孙建涛( 1 9 7 4- ) , 男, 河南平顶山人, 本科, 助理工程师, 研 究方向 采煤掘进 、 矿山机电。 18
展开阅读全文

资源标签

最新标签

长按识别或保存二维码,关注学链未来公众号

copyright@ 2019-2020“矿业文库”网

矿业文库合伙人QQ群 30735420