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第3 5卷 第8期 2 0 1 5年8月 动 力 工 程 学 报 J o u r n a l o f C h i n e s e S o c i e t y o f P o w e r E n g i n e e r i n g V o l . 3 5N o . 8 A u g . 2 0 1 5 收稿日期2 0 1 4-1 2-2 6 修订日期 2 0 1 5-0 2-0 5 基金项目 国家重点基础发展计划(9 7 3计划) 资助项目(2 0 1 5 C B 2 5 1 5 0 4) ; 国家自然科学基金资助项目( 5 1 4 7 6 0 5 3) 作者简介 韩 宇(1 9 9 0-) , 男, 吉林长春人, 博士研究生, 主要从事电站节能、 余热利用与系统集成、 污染物减排等方面的研究. 徐 钢( 通信作者) , 男, 安徽舒城人, 副教授, 博士, 电话(T e l .) 1 3 6 9 3 3 9 1 3 5 2;E-m a i lx g n c e p u@1 6 3. c o m. 文章编号1 6 7 4-7 6 0 7( 2 0 1 5)0 8-0 6 7 4-0 7 中图分类号T K 1 1 5 文献标志码A 学科分类号4 7 0. 1 0 燃煤电站清洁高效协同的烟气余热深度利用优化系统 韩 宇1, 徐 钢 1, 杨勇平 1, 许 诚 1, 宋晓娜 2 ( 1.华北电力大学 热电生产过程污染物控制北京市重点实验室, 北京1 0 2 2 0 6; 2. 北京信息科技大学 机电实习中心, 北京1 0 0 1 9 2) 摘 要提出应用氟塑料换热器技术, 在电站锅炉尾部烟道中同时串联布置2级水媒式烟气加热 器(MG GH ) 与 2级低温省煤器, 形成清洁高效协同的烟气余热深度利用优化系统; 通过热力性能 分析与技术经济学分析, 详细研究了优化系统的优势.结果表明 与前置MG GH方案和后置MG- GH方案相比, 优化系统针对烟气余热进行了充分的梯级利用, 有很好的节能效果, 同时由于各换 热器温差设计较为合理, 可将换热器面积控制在较小的合理范围内, 投资成本较低, 具有良好的经 济效益. 关键词氟塑料换热器技术;MG GH;低温省煤器;清洁高效协同;余热利用 A n O p t i m i z e d S y s t e m f o r C l e a n,E f f i c i e n t a n d D e e p U t i l i z a t i o n o f F l u e G a s W a s t e H e a t f r o m C o a l-f i r e d P o w e r P l a n t s HAN Y u 1, XU G a n g 1, Y ANG Y o n g p i n g 1, XU C h e n g 1, S ONG X i a o n a 2 ( 1. B e i j i n g K e y L a b o r a t o r y o f E m i s s i o n S u r v e i l l a n c e a n d C o n t r o l f o r T h e r m a l P o w e r G e n e r a t i o n, N o r t h C h i n a E l e c t r i c P o w e r U n i v e r s i t y,B e i j i n g 1 0 2 2 0 6,C h i n a;2.M e c h a n i c a l a n d E l e c t r i c a l P r a c t i c e C e n t e r,B e i j i n g I n f o r m a t i o n S c i e n c e & T e c h n o l o g y U n i v e r s i t y,B e i j i n g 1 0 0 1 9 2,C h i n a) A b s t r a c tF o r c l e a n,e f f i c i e n t a n d d e e p u t i l i z a t i o n o f f l u e g a s w a s t e h e a t f r o m c o a l-f i r e d p o w e r p l a n t s,a n o p t i m i z e d s y s t e m b a s e d o n f l u o r o p l a s t i c h e a t e x c h a n g e r t e c h n o l o g y w a s p r o p o s e d,w h i c h i s c o m p o s e d o f t w o-s t a g e MG GH s a n d t w o-s t a g e l o w-t e m p e r a t u r e e c o n o m i z e r s . B y t h e r m a l p e r f o r m a n c e a n d t e c h n o-e c o- n o m i c a n a l y s i s,a d v a n t a g e s o f t h e o p t i m i z e d s y s t e m w e r e a n a l y z e d . R e s u l t s s h o w t h a t,c o m p a r e d w i t h b o t h t h e p r e-p o s i t i o n e d a n d p o s t-p o s i t i o n e d MG GH s y s t e m,t h e o p t i m i z e d s y s t e m p r e v i o u s l y p r o p o s e d p r e s e n t s g r e a t e n e r g y-s a v i n g e f f e c t s a n d p e r f e c t l y r e a l i z e s t h e c a s c a d e u t i l i z a t i o n o f t h e f l u e g a s w a s t e h e a t . I n t e r m s o f e c o n o m i c p e r f o r m a n c e,t h e p r o p o s e d s y s t e m h a s g r e a t b e n e f i t w h i l e l o w i n v e s t m e n t c o s t s i n c e t h e h e a t t r a n s f e r t e m p e r a t u r e d i f f e r e n c e a n d h e a t e x c h a n g e a r e a o f t h e h e a t e x c h a n g e r a r e c o n t r o l l e d i n a r a t i o n a l r a n g e . K e y w o r d sf l u o r o p l a s t i c h e a t e x c h a n g e r t e c h n o l o g y;MG GH;l o w-t e m p e r a t u r e e c o n o m i z e r;c l e a n a n d e f f i- c i e n t u t i l i z a t i o n;w a s t e h e a t u t i l i z a t i o n 燃煤电站节能减排对我国可持续发展有重大意 义, 余热利用是电站节能环保的重要手段, 回收余热 对我国电站实现节能减排和环保发展战略具有重要 意义[ 1]. 在锅炉尾部设置低温省煤器是现阶段应用 范围最广、 技术最成熟的余热利用形式, 这种余热利 用集成方案已在上海外高桥第三发电厂、 山东十里 泉发电厂等得到了成功应用[ 2-3], 在一定程度上能够 有效降低煤耗, 达到节能减排的效果. 利用空气预热器后的烟气余热来加热电站排 烟, 增大排烟浮升力也是电站锅炉烟气余热利用的 主流形式之一. 水媒式烟气加热器技术(MG GH 技 术) 是近些年从日本新兴起的排烟处理技术[ 4], 该技 术是对传统回转式烟气加热器技术(G GH技术) 的 改进, 以水为媒介, 将空气预热器或静电除尘器出口 的热烟气热量传递给脱硫塔出口的排烟. MG GH技 术不仅能够增大排烟浮升力, 使烟气中的污染物更 好地扩散与稀释, 同时也能够避免G GH由于无法 冲洗所导致的积灰堵塞现象, 提高了系统的可靠性, 还可以有效避免烟气扩散导致的S O2泄漏.目前, MG GH技术已在日本、 中国多台1 0 0 0MW机组上 得到成功应用, 有着很广阔的应用前景[ 5]. 虽然众多学者针对设置 MG GH 和低温省煤器 这2种余热利用形式进行了深入探讨[ 6-8], 但受限于 烟气余热的热量和品位, 将二者同时应用于电站的 思路尚无人提出. 近几年, 氟塑料换热器发展迅猛, 已在医药、 化 工、 酸洗和电镀等工业领域得到广泛应用[ 9], 目前已 有众多学者提出将其应用于电站来进一步降低锅炉 排烟温度, 深度回收烟气余热[ 1 0-1 1]. 氟塑料换热器的 应用能够扩大烟气余热利用的温区, 使MG GH与 低温省煤器的同时布置成为可能. 鉴于此, 为了兼顾电站的节能与环保性, 应用氟 塑料换热器技术, 基于能量对口和梯级利用原理, 对 余热利用方案受热面布置进行优化集成, 提出一种 燃煤电站清洁高效协同的烟气余热深度利用优化系 统, 并针对新系统进行了热力学分析与技术经济学 分析, 详细阐述了优化系统的优势. 1 MG G H 与低温省煤器在电站中的 同时应用 由于能承受超低温烟气腐蚀的氟塑料换热器技 术的迅猛发展, 在电站锅炉尾部烟道中同时设置 MG GH 与低温省煤器来加热排烟与凝结水已成为 可能, 综合考虑电站锅炉尾部的实际情况,MG GH 与低温省煤器同时布置的常规形式可以分为2种 空气预热器出口布置 MG GH, 静电除尘器后布置氟 塑料低温省煤器( 简称前置 MG GH 系统) ; 空气预 热器出口布置低温省煤器, 静电除尘器后布置氟塑 料MG GH( 简称后置 MG GH 系统). 图1和图2分 别给出了2种常规系统的示意图. 空气预热器出口烟温在1 3 0 ℃左右, 通过氟塑 料的深度余热利用, 脱硫塔入口烟温可降至7 5℃左 右, 考虑烟气在低温下对金属材料有较强的低温腐 蚀效应, 静电除尘器的入口烟温一般设置为不低于 9 5℃. 图1 燃煤电站前置 MG GH 系统 F i g . 1 P r e-p o s i t i o n e d MG GH s y s t e m i n c o a l-f i r e d p o w e r p l a n t 图2 燃煤电站后置MG GH系统 F i g . 2 P o s t-p o s i t i o n e d MG GH s y s t e m i n c o a l-f i r e d p o w e r p l a n t 从图1和图2可以看出,2种常规布置形式都 能够兼顾电站的节能与环保性能, 既能提高最终排 烟的扩散能力, 又能实现烟气余热的深度利用、 替代 部分汽轮机的低压抽汽加热凝结水.但通过对烟气 余热利用情况的深入分析, 不难发现2种常规系统 均存在比较明显的弊端 ( 1) 在前置 MG GH 系统 中, 氟塑料低温省煤器布置在静电除尘器之后, 其烟 气余热回收的温区很低, 只能加热8号回热加热器 中的凝结水, 余热利用的节能效果不好, 同时 MG- GH 所利用的烟气余热温区偏高、 换热温差较大; ( 2) 在后置 MG GH 系统中, 虽然静电除尘器前的低 温省煤器能够加热较高温度的凝结水, 排挤较高品 位抽汽, 但氟塑料 MG GH 的烟气余热温区较低, 导 致换热温差很小, 换热面积过大, 设备投资过高, 在 实际工程上难以实现且投资造价过于昂贵. 2 烟气余热深度利用优化系统 为了改进2种常规方案的弊端, 兼顾电站节能 和环保性能的同时对烟气余热进行梯级利用, 笔者 提出一种燃煤电站清洁高效协同的烟气余热深度利 576 第8期 韩 宇, 等 燃煤电站清洁高效协同的烟气余热深度利用优化系统 用优化系统.图3给出了该优化系统的简要流程. 在优化系统中, 静电除尘器前后布置2级 MG- GH, 用以提升排烟温度, 增强烟气的扩散稀释能 力; 在空气预热器出口与脱硫塔入口处布置2级低 温 省煤器, 用以回收烟气余热, 提高机组效率. 与前 图3 烟气余热深度利用优化系统 F i g . 3 O p t i m i z e d s y s t e m o f t h e i n-d e p t h f l u e g a s w a s t e h e a t u t i l i z a t i o n 置MG GH系统相比, 优化系统在空气预热器出口 布置了低温省煤器, 回收了最高品位的烟气余热, 节 能效果大幅提高; 与后置 MG GH 系统相比, 优化系 统将 MG GH 分布在静电除尘器两侧, 提高了 MG- GH 的烟气余热温区, 能够有效地减小换热器面积, 减少设备投资.总体来看, 优化系统综合考虑了提高 机组节能效果与控制换热器面积, 并对烟气余热实 现了充分的梯级利用. 3 热力性能分析 3. 1 案例机组 选取国内某1 0 0 0MW机组为例, 针对优化系 统进行深入研究与定量分析. 该机组燃用煤的煤质 分析见表1, 回热系统侧的主要参数见表2, 锅炉排 烟温度为1 3 1℃. 表1 案例机组煤质分析 T a b . 1 Q u a l i t y a n a l y s i s o f c o a l f o r t h e c a s e u n i t 项目w(Ca r) /%w(Ha r) /%w(Oa r) /%w(Na r) /%w(Sa r) /%w(Ma r) /%Qn e t,a r/ (M J k g -1) 数值5 6. 2 6 3. 7 9 1 2. 1 1 0. 8 2 0. 1 7 1 8. 1 0 2 1. 2 3 表2 案例机组回热系统的主要热力参数 T a b . 2 M a j o r t h e r m a l p a r a m e t e r s o f t h e r e g e n e r a t i v e s y s t e m i n t h e c a s e u n i t 参数 1号高压 加热器 2号高压 加热器 3号高压 加热器 除氧器 5号低压 加热器 6号低压 加热器 7号低压 加热器 8号低压 加热器 抽汽温度/℃ 3 9 3. 0 3 5 1. 2 4 8 2. 6 3 8 0. 5 2 8 8. 6 1 9 2. 1 8 6. 1 6 3. 6 抽汽压力/MP a 7. 2 6 5. 3 9 2. 2 9 1. 1 1 0. 5 6 0. 2 3 0. 0 6 0. 0 2 出口水温/℃ 2 9 0. 0 2 6 8. 7 2 1 9. 4 1 8 3. 8 1 5 3. 3 1 2 2. 1 8 3. 3 6 0. 8 出口水压力/MP a 3 2. 7 0 3 2. 8 0 3 2. 9 1 1. 0 9 1. 2 9 1. 3 4 1. 3 8 1. 4 3 给水质量流量/ ( k g s-1) 7 5 2. 0 7 5 2. 0 7 5 2. 0 7 5 2. 0 5 7 6. 8 5 7 6. 8 5 1 0. 1 5 1 0. 1 疏水温度/℃ 2 7 4. 3 2 2 5. 0 1 9 5. 5 1 2 7. 6 1 2 4. 6 8 6. 1 6 3. 6 3. 2 系统集成方式与原则 综合考虑烟气余热的温区和我国电站实际运行 参数, 并结合案例机组的参数, 系统集成时主要有如 下设计 ( 1) 综合考虑脱硫设备运行效率与余热利用 的节能效果, 应用氟塑料换热器后的烟温降至7 5 ℃; (2) 静电除尘器入口烟温定为1 0 0 ℃, 出口烟温 为1 0 5℃, 这是综合考虑引风机的升温效果和静电 除尘器的散热效果, 并结合机组实际运行数据得出 的修正值; ( 3) 前置MG GH系统中氟塑料低温省煤 器串联在第7级和第8级回热加热器之间; ( 4) 后置 MG GH 系统中氟塑料低温省煤器串联在第6级和 第7级回热加热器之间; ( 4) 考虑烟气的充分梯级利 用, 优化系统中低温省煤器出口烟温定为1 1 5℃, 氟 塑料低温省煤器入口烟温定为9 0 ℃; (5) 优化系统 中低温省煤器串联在第6级和第7级回热加热器之 间, 氟塑料低温省煤器串联在第8级回热加热器前. 3. 3 3种余热利用系统主要换热器的热力计算 结合第3. 2节中的系统集成原则, 对各余热利 用系统中的 MG GH 与低温省煤器进行热力计算, 可以得到换热器的热力参数, 见表3、 表4和表5. 由计算结果可以看出, 与前置 MG GH 系统相 比, 优化系统可以节省高品位的6段抽汽, 其节能效 果有了很大提升; 与后置 MG GH 系统相比, 优化系 统所排挤的6段抽汽质量流量虽然有所减小, 但其 排挤的8段抽汽可以部分弥补节能效果上的损失, 同 时2级MG GH整体的对数换热温差明显提高, 676 动 力 工 程 学 报 第3 5卷 表3 前置MG G H系统主要换热器的热力参数 T a b . 3 T h e r m a l p a r a m e t e r s o f t h e m a j o r h e a t e x c h a n g e r s i n p r e -p o s i t i o n e d MG G H s y s t e m 参数 MG GH烟气- 媒介水换热 MG GH媒介 水-烟气换热 氟塑料低 温省煤器 入口烟温/℃ 1 3 1 5 0 1 0 5 出口烟温/℃ 1 0 0. 0 7 9. 2 7 5. 0 入口水温/℃ 7 5. 0 1 0 5. 2 6 0. 8 出口水温/℃ 1 0 5. 2 7 5. 0 7 6. 6 换热对数温差/ K 2 5. 4 2 5. 5 2 0. 5 换热量/MW 3 4. 8 7 3 4. 8 7 3 3. 7 4 换热器面积/m 2 3 6 1 7 9 3 8 6 3 9 4 7 6 9 5 节省抽汽点7段抽汽 节省抽汽质量流量/ ( k g s-1) 8. 5 2 表4 后置MG G H系统主要换热器的热力参数 T a b . 4 T h e r m a l p a r a m e t e r s o f t h e m a j o r h e a t e x c h a n g e r s i n p o s t -p o s i t i o n e d MG G H s y s t e m 参数 低温 省煤器 氟塑料MG GH 烟气-媒介水换热 氟塑料MG GH 媒介水-烟气换热 入口烟温/℃ 1 3 1 1 0 5 5 0 出口烟温/℃ 1 0 0. 0 7 5. 0 7 8. 3 入口水温/℃ 8 3. 3 6 2. 5 9 1. 8 出口水温/℃ 9 9. 1 9 1. 8 6 2. 5 换热对数温差/ K 2 3. 5 1 2. 9 1 3. 0 换热量/MW 3 4. 8 7 3 3. 7 4 3 3. 7 4 换热器面积/m 2 4 1 3 9 5 6 8 3 6 5 6 6 5 9 9 节省抽汽点6段抽汽 节省抽汽质量流量/ ( k g s-1) 1 3. 9 3 表5 优化系统主要换热器的热力参数 T a b . 5 T h e r m a l p a r a m e t e r s o f t h e m a j o r h e a t e x c h a n g e r s i n o p t i m i z e d s y s t e m 参数低温省煤器 MG GH 烟气- 媒介水换热 MG GH 媒介水- 烟气换热 氟塑料 MG GH 烟气-媒介水换热 氟塑料 MG GH 媒介水-烟气换热 氟塑料低 温省煤器 入口烟温/ C 1 3 1. 0 1 1 5. 0 6 4. 1 1 0 5. 0 5 0. 0 9 0. 0 出口烟温/ C 1 1 5. 0 1 0 0. 0 7 8. 3 9 0. 0 6 4. 1 7 5. 0 入口水温/ C 8 3. 3 8 2. 0 9 6. 6 7 0. 0 8 4. 6 3 9. 0 出口水温/ C 9 1. 7 9 6. 6 8 2. 0 8 4. 6 7 0. 0 4 6. 9 换热对数温差/ K 3 5. 4 1 8. 2 1 8. 1 2 0. 2 2 0. 3 3 9. 5 换热量/MW 1 8. 0 0 1 6. 8 7 1 6. 8 7 1 6. 8 7 1 6. 8 7 1 6. 8 7 换热器面积/m 2 1 4 0 3 3 2 4 7 0 5 2 4 6 2 8 2 2 6 3 8 2 3 7 9 6 1 1 4 0 8 节省抽汽点 6段抽汽8段抽汽 节省抽汽质量流量/ ( k g s-1) 7. 1 9 7. 8 9 换热面积大幅减小, 低温省煤器的换热面积也由于 烟气余热温区的合理分配而有所减小. 3. 4 3种余热利用系统热力性能的对比 结合第3. 2节中的系统集成原则, 对3种余热 利用系统进行热力性能计算, 其结果对比见表6 , 其 中年运行小时取5 5 0 0h. 通过表6可以看出, 优化系统机组净功率增加 3. 7 4MW, 供电煤耗降低1. 1 3g/ (kWh) , 与前置 MG GH 系统相比, 其 MG GH 换热面积虽增加3 0% 左右, 但节能效果达到了前置 MG GH 系统的近3 倍; 与后置MG GH系统相比, 优化系统虽损失了 0. 3 4g / ( kWh) 的节煤效果, 但将 MG GH 的换热 面积缩减了约3 0%( 近4 0 0 0 0m 2) , 大幅提高了工 程上的可行性. 4 技术经济性分析 4. 1 新增设备投资分析 采用规模因子法对3种余热利用系统新增加的 低温 省 煤 器 和 MG GH 等 设 备 造 价 进 行 投 资 估 算[ 1 2], 以换热设备面积作为参考规模, 对于氟塑料 换热器, 根据市场实际情况, 将其大规模应用后的价 格估计为常规 N D钢换热器的1. 5倍[ 1 1], 具体的换 热设备投资见表7. 4. 2 不同余热利用系统年增加净收益的对比 通过计算年增加净收益的方式来对比3种余热 利用系统的经济性, 年增加净收益可通过式( 1) 计 算, 其中上网电价取0. 3 7元/ ( kWh). ΔC= ΔCp-ΔF[A(1+τ)+B] ( 1) 776 第8期 韩 宇, 等 燃煤电站清洁高效协同的烟气余热深度利用优化系统 表6 3种余热利用系统热力性能的对比 T a b . 6 T h e r m a l p e r f o r m a n c e c o m p a r i s o n o f t h r e e r e g e n e r a t i v e s y s t e m s 参数 前置MG GH 系统 后置MG GH 系统 优化系统 机组功率增量/MW 2. 3 9 6. 9 7 4. 9 4 风机电耗增量/MW 0. 9 1 1. 9 8 1. 0 5 水泵电耗增量/MW 0. 0 8 0. 0 9 0. 1 5 机组净功率增量/MW 1. 4 0 4. 9 0 3. 7 4 供电煤耗降低值/ ( gkW-1h -1) 0. 4 2 1. 4 7 1. 1 3 年节约标准煤质量/ t 2 3 2 0 8 1 0 3 6 1 9 0 低温省煤器总体 换热面积/m2 4 7 6 9 5 4 1 3 9 5 3 7 8 2 9 MG GH 烟气-媒介水 换热面积/m2 3 6 1 7 9 6 8 3 6 5 4 7 3 4 3 MG GH媒介水-烟气 换热面积/m2 3 8 6 3 9 6 6 5 9 9 4 8 4 2 4 表7 3种余热利用系统主要换热设备投资 T a b . 7 I n v e s t m e n t o f t h e m a j o r h e a t-e x c h a n g e e q u i p m e n t i n t h r e e r e g e n e r a t i v e s y s t e m s 参数 前置MG GH 系统 后置MG GH 系统 优化系统 低温省煤器换热面积/m 2 4 1 3 9 5 1 4 0 3 3 低温省煤器造价/万元 1 4 2 1 5 3 7 氟塑料低温省煤器 换热面积/m2 4 7 6 9 5 1 1 4 0 8 氟塑料低温省煤器 造价/万元 2 4 2 2 7 2 9 MG GH烟气-媒介水 换热面积/m2 3 6 1 7 9 2 4 7 0 5 MG GH媒介水-烟气 换热面积/m2 3 8 6 3 9 2 4 6 2 8 MG GH造价/万元2 0 9 7 1 4 8 7 氟塑料MG GH烟气- 媒介水换热面积/m2 6 8 3 6 5 2 2 6 3 8 氟塑料MG GH媒介水- 烟气换热面积/m2 6 6 5 9 9 2 3 7 9 6 氟塑料MG GH造价/万元 5 5 9 0 2 0 4 0 总增加投资/万元4 5 1 9 7 0 1 1 4 7 9 3 式中 ΔC为年增加净收益;ΔCp为年增加发电收益; ΔF为新增换热器投资;A为设备回收因子;τ为建设 期利率, 取9 . 8 %;B为运行维护费用比例, 取4 %. 设备回收因子可通过式( 2) 计算 A=k(1+k) n/ [ ( 1+k) n -1](2) 式中 k为贴现率, 取8%;n为设备运行年限, 取3 0 年[ 1 3-1 5]. 3种余热利用系统经济性的对比见表8. 表8 3种余热利用系统经济性的对比 T a b . 8 E c o n o m i c p e r f o r m a n c e c o m p a r i s o n o f t h r e e r e g e n e r a t i v e s y s t e m s 参数 前置MG GH 系统 后置MG GH 系统 优化系统 年增加发电量/ (GWh) 7. 7 0 2 6. 9 7 2 0. 5 7 新增设备总投资/万元4 5 1 9 7 0 1 1 4 7 9 3 新增设备折合年投资/万元4 4 0. 7 6 8 3. 8 4 6 7. 5 新增年运行维护费用/万元1 8 0. 7 2 8 0. 4 1 9 1. 7 年增加净收益/万元-3 3 6. 6 3 3. 7 1 0 1. 9 由表8可以看出, 优化系统的年增加净收益是 3种余热利用系统中最高的, 其经济效益最优, 以年 运行5 5 0 0h计算, 优化系统相对于常规电站年增 加净收益1 0 1. 9万元, 相对于前置MG GH系统和 后置MG GH系统每年分别可增加经济收益4 3 9万 元和6 8万元左右, 经济效益显著. 5 讨论 5. 1 敏感性分析 燃煤电站机组年运行小时数一般在5 5 0 0h左 右波动, 且全国各地上网电价也不相等.此外, 各地 均对节能环保型电厂在发电量方面有一定的浮动奖 励指标, 因此节能环保型电厂的发电小时数也可能 略高于电网平均水平.因此, 为了全方面分析优化系 统相对于前置 MG GH 系统和后置 MG GH 系统的 优势, 对年增加净收益相对于年运行小时数和上网 电价进行敏感性分析. 图4和图5分别给出了3种 余热利用系统的年增加净收益相对于年运行小时数 和上网电价的变化规律. 由图4可以看出, 年运行小时数的波动对3种 图4 年增加净收益随年运行小时数的变化规律 F i g . 4 A n n u a l g r o w t h o f n e t g a i n v s . a n n u a l h o u r s o f o p e r a t i o n 876 动 力 工 程 学 报 第3 5卷 图5 年增加净收益随上网电价的变化规律 F i g . 5 A n n u a l g r o w t h o f n e t g a i n v s . o n-g r i d p r i c e 余热利用系统年增加净收益的影响较为明显.随着 年运行小时数的增加, 优化系统相对于前置 MG GH 系统的经济性优势有所提高, 相对于后置MG GH 系统的经济性优势略有降低, 但在较大的波动范围 内, 优化系统在经济性上的优势依然十分明显. 若由 于电站的节能环保性能较高, 年运行小时数额外涨 到6 0 0 0h, 优化系统相对于后置MG GH系统的年 增加净收益依然高出4 7万元, 而相对于前置 MG- GH系统的年增加净收益则高出4 8 2万元. 由图5可以看出, 上网电价的波动对3种余热 利用系统的年增加净收益也有较为明显的影响. 随 着上网电价的上涨, 优化系统相对于前置MG GH 系统的经济性优势有明显提高, 相对于后置MG GH 系统的经济性优势则有降低趋势, 但即使上网电价 在较大范围内波动, 优化系统在经济性上的优势依 然十分明显.当上网电价波动到0. 3 2元/ (kWh) 时, 优化系统相对于前置MG GH系统和后置MG- GH系统的年增加净收益分别多出3 7 4万元和1 0 0 万元; 当上网电价波动到0. 4 2元/ (kWh) 时, 优化 系统相对于前置MG GH系统和后置MG GH系统 的年增加净收益则分别多出5 0 3万元和3 6万元. 5. 2 优化系统相对于常规电站系统的脱硫水耗分析 脱硫过程中的绝大部分水耗为脱硫系统出口烟 气携带的气态水, 以脱硫系统吸收塔喷淋区为研究 对象, 根据能量守恒原理和T=2 9 0~5 0 0K 时的 A n t o i n e方程, 通过式(3) 可计算出优化系统和常规 电站系统的脱硫水耗[ 1 6-1 7], 其对比见表9. qm=q V[Co u t(1 -Ci n) / (1 -Co u t)-Ci n]MH2O 2 2. 4 1 0 - 3 ( 3) 式中 qm为脱硫系统出口烟气携带气态水的质量流 量, t/h;qV为脱硫系统入口标准状态下的烟气体积 流量,m 3/ h;Ci n、Co u t分别为入口、 出口烟气的含湿 量;MH 2O为水的摩尔质量, g /m o l . 表9 脱硫水耗对比 T a b . 9 C o m p a r i s o n o f w a t e r c o n s u m p t i o n f o r d e s u l f u r i z a t i o n 参数常规电站系统优化系统 脱硫塔入口烟温/℃ 1 3 1 7 5 脱硫塔出口烟温/℃ 5 5 5 0 烟气脱硫过程额外携带水 质量流量/ (td-1) 3 2 9 6. 6 1 7 9 2. 0 水耗降低值/ (td-1) 1 5 0 4. 6 由表9可以看出, 优化系统与常规电站系统的 脱硫塔出口烟温均在4 2~5 8 ℃的最优温区内 [1 8], 而优化系统相对于常规电站系统在脱硫过程中节水 超过1 5 0 0t/d, 大幅降低了脱硫水耗, 因而特别适 用于北方缺水地区. 5. 3 优化系统相对于常规电站系统的电除尘效率 分析 电除尘效率与飞灰比电阻有密切的关系, 对于 常见煤种, 在1 0 0~1 5 0 ℃内, 飞灰比电阻有2个特 性 随着温度的降低而降低; 在1 0 1 1~1 01 2Ω c m数 量级范围内[ 1 9]. 对于静电除尘器, 当飞灰比电阻大 于51 0 1 0 Ωc m并处于1 0 0~1 5 0℃内时, 其除尘 效率随着烟气温度的降低而提高[ 2 0]. 在常规电站系 统中, 静电除尘器的烟气温度为1 3 1℃, 而在优化系 统中, 静电除尘器的烟气温度为1 0 0℃, 因此优化系 统的除尘效率相对于常规电站系统而言有很大程度 的提高, 能够进一步降低粉尘排放量, 达到超洁净的 环保效果. 6 结 论 ( 1)氟塑料换热器的应用使得 MG GH 与低压 省煤器可共存于电站中, 形成清洁高效协同的低品 位烟气余热利用系统. ( 2)在热力性能方面, 优化系统针对烟气低品 位余热进行了充分梯级利用, 与前置MG GH系统 相比, 优化系统在仅增加3 0%MG GH 换热面积的 基础上, 将节能效果提升了2倍, 节约煤耗1. 1 3 g / ( kWh) ; 与后置 MG GH 系统相比, 优化系统以 0. 3 4g / ( kWh) 的节能效果为代价, 减小了 MG- GH 换热面积近4 0 0 0 0m 2, 大幅减
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